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727次大型石化智能調(diào)節(jié)閥改進(jìn)方案
通常智能氣動控制閥的閥門位置開度,,由智能定位器接收DCS的控制信號(模擬4~20Ma、HART,、現(xiàn)場總線等)后,,通過相應(yīng)控制策略,精確控制,。得益于低功耗技術(shù),,智能定位器均為無源儀表,可以由信號能量驅(qū)動,但其三斷保護(hù)功能有限,,故為保證系統(tǒng)可靠性,,智能定位器往往需要配備三斷保護(hù)裝置,通過相應(yīng)的三斷保護(hù)裝備,,控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)氣控回路的切換,,實(shí)現(xiàn)閥門位置的保持、全開或全關(guān),,保證系統(tǒng)的安全,。國內(nèi)某石化廠是煉化一體化大型綜合企業(yè)。現(xiàn)有600萬噸/年煉油廠,、22萬噸/年乙烯廠,、裝機(jī)15萬千瓦和供汽1400噸/小時的熱電廠等12個基層單位,資產(chǎn)總額101億元,。其中1000萬噸/年煉油及120 萬噸/年乙烯技術(shù)改造工程(煉油部分)常減壓蒸餾裝置于2005年進(jìn)行改造,,裝置主要由常減壓蒸餾部分和輕烴回收部分及干氣、液化氣脫硫部分組成,,其中常減壓蒸餾部分主要包括換熱部分,、電脫鹽部分、初餾部分,、常壓部分和減壓部分等,。主要產(chǎn)品(中間產(chǎn)品)為:干氣、液化石油氣,、石腦油,、柴油、減壓蠟油和減壓渣油,。部分控制閥在使用過程中存在腐蝕沖刷損壞,、頻繁更換備件、參數(shù)控制不穩(wěn)定等問題,,故對常出現(xiàn)問題的控制閥進(jìn)行了替換改造,,現(xiàn)介紹如下三個改造案例。
智能氣動控制閥具有結(jié)構(gòu)簡單,,可靠性高的特點(diǎn),,是過程控制系統(tǒng)中的重要控制元件。應(yīng)用在關(guān)鍵位置的智能氣動控制閥,,如電廠鍋爐汽水調(diào)節(jié)閥,,往往需要具備三斷保護(hù)功能(斷氣、斷電,、斷信號),。
案例一大型石化智能調(diào)節(jié)閥改進(jìn)方案高溫蒸汽閥改造替換
1000×104 t/a常減壓蒸餾裝置減壓爐的爐管注汽蒸汽調(diào)節(jié)閥,,蒸汽壓力為4Mpa,溫度為400℃,,但是蒸汽流量非常小,。原來選用的是美國FISHER的小流量控制閥,但不到一個運(yùn)行周期就出現(xiàn)閥芯沖蝕嚴(yán)重,,無法實(shí)現(xiàn)自控的問題,。經(jīng)過技術(shù)交流和咨詢,選擇了上海源冠自控的滑板式控制閥,,總共選擇了8臺滑板式控制閥用以替換原先的直通閥,,更換滑板閥后工藝運(yùn)行正常,控制平穩(wěn),。
調(diào)節(jié)閥的技術(shù)要求:
流體介質(zhì):蒸汽,;管道口徑: DN40;
閥前壓力:4MPa(G),,閥后壓力:1.2MPa(G),;
最大流量:200Kg/h,正常流量:100Kg/h,,最小流量:50kg/h,;
操作溫度:400℃
原閥存在問題:氣蝕現(xiàn)象,閥體出現(xiàn)穿孔,,閥芯沖蝕嚴(yán)重,,無法自控;
依據(jù)這一特定的工況條件,,經(jīng)計(jì)算,,選擇了V8021高溫型氣動薄膜式滑板閥,公稱口徑DN25,,額定Cv值選擇了1.3,,自安裝使用后已完了原來閥門存在的問題。
案例二大型石化智能調(diào)節(jié)閥改進(jìn)方案除氧水調(diào)節(jié)閥改造替換
10202-LV-7042除氧水調(diào)節(jié)閥的技術(shù)要求:
流體介質(zhì):除氧水,;管道口徑:DN80,;
閥前壓力:2.3MPa(G),閥后壓力:1.58MPa(G),;
最大流量:27772Kg/h,,正常流量:11848Kg/h,,最小流量:5000kg/h,;
操作溫度:185℃。
原閥存在問題:閥座泄漏量大,、閥芯沖蝕嚴(yán)重,,無法自控,。
依據(jù)工況條件,經(jīng)計(jì)算,,選擇了V8020氣動薄膜式滑板閥,,公稱口徑DN50,額定Cv值選擇了22,,自安裝使用后已完了原來閥門存在的問題,。
案例三大型石化智能調(diào)節(jié)閥改進(jìn)方案酸性污水調(diào)節(jié)閥改造替換
10201LV1306酸性污水調(diào)節(jié)閥的技術(shù)要求:
流體介質(zhì):酸性污水;管道口徑:DN100,;
閥前壓力:1.06MPa(G),,閥后壓力:0.6MPa(G);
最大流量:27000Kg/h,,正常流量:5400Kg/h,,最小流量:4500kg/h;
操作溫度:90℃,。
原閥存在問題:閥座泄漏量大,、填料處泄露嚴(yán)重,閥芯腐蝕沖蝕嚴(yán)重,。依據(jù)工況條件,,經(jīng)計(jì)算,選擇了V8020氣動薄膜式滑板閥,,公稱口徑DN50,,額定Cv值選擇了22,自安裝使用后已完原來閥門存在的問題,。
大型石化智能調(diào)節(jié)閥改進(jìn)方案
通常一個調(diào)節(jié)系統(tǒng)主要由一次儀表,、DCS系統(tǒng)、執(zhí)行器三部分組成,,其中一次儀表,、DCS系統(tǒng)目前日趨成熟,在實(shí)際生產(chǎn)中維護(hù)量變得越來越小,,而執(zhí)行器越來越被人們所重視,,已成為實(shí)際生產(chǎn)中維護(hù)的重點(diǎn)。
在石油,、化工行業(yè),,執(zhí)行器多以氣動調(diào)節(jié)閥(風(fēng)門)為主,是石油,、化工裝置中重要的儀表設(shè)備,,因此調(diào)節(jié)閥工作的好壞,直接關(guān)系到DCS控制系統(tǒng)的投運(yùn)和工藝裝置 的"安,、穩(wěn),、長,、優(yōu)"運(yùn)行。調(diào)節(jié)閥是調(diào)節(jié)系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié),,一旦調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)故障,,整套調(diào)節(jié)系統(tǒng)就失靈。石油,、化工裝置一般運(yùn)行1-2年后要進(jìn)行年度大修,,調(diào)節(jié)閥是石油、化工裝置中重要的儀表設(shè)備,,因此是檢修的重點(diǎn),,檢修后要保證裝置"安穩(wěn)長優(yōu)"運(yùn)行的目的。
工藝閥門是石油化工裝置重要的壓力管道元件,使用數(shù)量較多,其質(zhì)量直接影響到石化裝置運(yùn)行安全和項(xiàng)目投資,隨著石油化工裝置的大型化的發(fā)展趨勢,對石油化工用閥門提出了一些新的要求.為了滿足用戶的高標(biāo)準(zhǔn)需求,閥門企業(yè)除了提供質(zhì)量更優(yōu)的閥門產(chǎn)品外,也需要提供更加完善的服務(wù),同時提高企業(yè)自身的競爭力和產(chǎn)品的附加值.
除此外對二催化氣壓機(jī)組反飛動閥和出口放火炬閥的改造替換中也使用了滑板式控制閥,,目前最早投入改造的產(chǎn)品已使用超過10年時間,,運(yùn)行效果良好,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)以國代進(jìn),,替換改造存在問題的進(jìn)口控制閥積累了大量經(jīng)驗(yàn),。
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