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[供應(yīng)]---西門子數(shù)控機床伺服系統(tǒng)常見故障維修
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  • ---西門子數(shù)控機床伺服系統(tǒng)常見故障維修
貨物所在地:
上海上海市
產(chǎn)地:
上海市松江區(qū)
更新時間:
2024-12-16 09:37:36
有效期:
2024年12月16日 -- 2025年6月18日
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西門子數(shù)控機床伺服系統(tǒng)常見故障維修

詳細(xì)介紹

1.1超程

    當(dāng)進(jìn)給運動超過由軟件設(shè)定的軟限位或由限位開關(guān)決定的硬限位時,,就會發(fā)生超程報警,,一般會在CRT上顯示報警內(nèi)容,,根據(jù)數(shù)控系統(tǒng)說明書,,即可排除故障,,解除超程。

    1.2爬行

    一般是由于進(jìn)給傳動鏈的潤滑狀態(tài)不良,、伺服系統(tǒng)增益過低及外加負(fù)載過大等因素所致,。尤其要注意的是,,伺服和滾珠絲杠連接用的聯(lián)軸器,由于連接松動或聯(lián)軸器本身的缺陷,,如裂紋等,,造成滾珠絲杠轉(zhuǎn)動或伺服的轉(zhuǎn)動不同步,從而使進(jìn)給忽快忽慢,,產(chǎn)生爬行現(xiàn)象,。

    1.3竄動

    在進(jìn)給時出現(xiàn)竄動現(xiàn)象,其可能原因有:1,、接線端子接觸不良,,如緊固的螺釘松動;2,、位置控制信號受到干擾,;3、測速信號不穩(wěn)定,,如測速裝置故障,、測速反饋信號干擾等。如果竄動發(fā)生在正,、反向運動的瞬間,,則一般是由于進(jìn)給傳動鏈的反向間隙或者伺服系統(tǒng)增益過大引起。

    1.4過載

    當(dāng)進(jìn)給運動的負(fù)載過大,、參數(shù)設(shè)定錯誤,、頻繁正、反向運動以及進(jìn)給傳動鏈潤滑狀態(tài)不良時,,均會引起過載的故障,。此故障一般機床可以自行診斷出來,并在CRT顯示屏上顯示過載,、過熱或過電流報警,。同時,在進(jìn)給伺服模塊上用指示燈或者數(shù)碼管顯示驅(qū)動單元過載,、過電流等報警信息,。

    1.5伺服電動機不轉(zhuǎn)

    當(dāng)速度、位置控制信號未輸出,、或者使能信號(即伺服允許信號,,一般為DC+24V繼電器線圈電壓)未接通以及進(jìn)給驅(qū)動單元故障都會造成此故障。此時應(yīng)測量數(shù)控裝置的指令輸出端子的信號是否正常,,通過CRT觀察I/O狀態(tài),,分析機床PLC梯形圖(或流程圖),以確定進(jìn)給軸的啟動條件,觀察如潤滑,、冷卻等是否滿足,。如是進(jìn)給驅(qū)動單元故障則用交換法,可判斷出相應(yīng)單元是否有故障,。

2伺服進(jìn)給系統(tǒng)常見故障典型案例分析

    (1)一臺配套FANUC7M系統(tǒng)的加工中心,,進(jìn)給加工過程中,發(fā)現(xiàn)Y軸有振動現(xiàn)象,。

    為了判定故障原因,,將機床操作方式置于手動方式,用手搖脈沖發(fā)生器控制Y軸進(jìn)給,,發(fā)現(xiàn)Y軸仍有振動現(xiàn)象,。在此方式下,通過較長時間的移動后,,Y軸速度單元上OVC報警燈亮,。證明Y軸伺服驅(qū)動器發(fā)生了過電流報警,根據(jù)以上現(xiàn)象,,分析可能的原因如下:

    ①電動機負(fù)載過重,;②機械傳動系統(tǒng)不良;③位置環(huán)增益過高,;④伺服電動機不良,,等等。

    維修時通過互換法,,確認(rèn)故障原因出在直流伺服電動機上,。卸下Y軸電動機,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)2個電刷中有1個的彈簧己經(jīng)燒斷,,造成了電樞電流不平衡,使電動機輸出轉(zhuǎn)矩不平衡,。另外,,發(fā)現(xiàn)電動機的軸承亦有損壞,故而引起-軸的振動與過電流,。更換電動機軸承與電刷后,,機床恢復(fù)正常。

    (2)一臺配套FANUC6ME系統(tǒng)的加工中心,。軸在運動時速度不穩(wěn).由運動到停止的過程中,,在停止位置出現(xiàn)較大幅度的振蕩,有時不能完成定位,,必須關(guān)機后,,才能重新工作。

    分析與處理過程:仔細(xì)觀察機床的振動情況,發(fā)現(xiàn),,X軸振蕩頻率較低,,且無異常聲。從振蕩現(xiàn)象上看,,故障現(xiàn)象與閉環(huán)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定有關(guān),,如:系統(tǒng)增益設(shè)定過高、積分時間常數(shù)設(shè)定過大等,。

    檢查系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)定,、伺服驅(qū)動器的增益、積分時間電位器調(diào)節(jié)等均在合適的范圍,,且與故障前的調(diào)整**,,因此可以初步判斷,軸的振蕩與參數(shù)的設(shè)定與調(diào)節(jié)無關(guān),。為了進(jìn)一步驗證,,維修時在記錄了原調(diào)整值的前提下,將以上參數(shù)進(jìn)行了重新調(diào)節(jié)與試驗,,發(fā)現(xiàn)故障依然存在,,證明了判斷的正確性。

    在以上基礎(chǔ)上,,將參數(shù)與調(diào)整值重新回到原設(shè)定后,,對伺服電動機與測量系統(tǒng)進(jìn)行了檢查。首先清理了測速發(fā)電機和伺服電動機的換向器表面,,并用數(shù)字表檢查測速發(fā)電機繞組情況,。檢查發(fā)現(xiàn),該伺服電動機的測速發(fā)電機轉(zhuǎn)子與電動機軸之間的連接存在松動,,粘接部分已經(jīng)脫開,;經(jīng)重新連接后,開機試驗,,故障現(xiàn)象消失,,機床恢復(fù)正常工作。

    (3)一臺數(shù)控銑床,,采用FUNAC6M系列三軸一體型伺服驅(qū)動器,,開機后,X軸工作正常,,但是手動移動Z軸,,發(fā)現(xiàn)在較小范圍內(nèi),Z軸可以運動,,但繼續(xù)移動Z軸,,系統(tǒng)出現(xiàn)伺服報警,。分析和處理過程:根據(jù)故障現(xiàn)象,檢查機床實際工作情況,,發(fā)現(xiàn)開機后Z軸可以少量運動,,不久溫度迅速上升,表面發(fā)燙,。

    分析引起以上故障的原因,,可能是機床電氣控制系統(tǒng)故障或機械傳動系統(tǒng)不良。為確定故障部位,,考慮到本機床采用半閉環(huán)結(jié)構(gòu),,維修時首先松開伺服與絲杠的連接,并再次開機實驗,,發(fā)現(xiàn)故障現(xiàn)象不變,,故確認(rèn)報警是由于電氣控制系統(tǒng)不良引起。

    由于機床Z軸伺服帶有制動器,,開機測量制動器的輸入電壓正常,,在系統(tǒng)、驅(qū)動器關(guān)機的情況下,,對制動器單獨加入電源進(jìn)行試驗,,手動轉(zhuǎn)動Z軸,發(fā)現(xiàn)制動器松開,,手動轉(zhuǎn)動軸平穩(wěn),、輕松,證明制動器工作良好,。

    為了進(jìn)一步縮小故障部位,,確認(rèn)Z軸伺服的工作情況,維修時利用不同規(guī)格的X軸在機床側(cè)進(jìn)行互換實驗,,發(fā)現(xiàn)換上的同樣出現(xiàn)發(fā)熱現(xiàn)象,,且工作時故障現(xiàn)象不變,從而排除了伺服本身原因,。

    為了確認(rèn)驅(qū)動器的工作情況,,維修時在驅(qū)動器側(cè),對Z軸的驅(qū)動器進(jìn)行互換實驗,,即將X軸驅(qū)動器與Z軸伺服鏈接,Z軸驅(qū)動器與X軸連接,。經(jīng)實驗發(fā)現(xiàn)故障轉(zhuǎn)移到X軸,,Z軸工作恢復(fù)正常。

根據(jù)以上實驗,,樂意確認(rèn)以下幾點:

    ①機床機械傳動系統(tǒng)正常,,制動器工作良好,;

    ②數(shù)控系統(tǒng)工作正常,因為當(dāng)Z軸驅(qū)動器帶動X軸時,,機床無報警,;

    ③Z軸伺服工作正常,因為將它在機床側(cè)與X軸互換后,,工作正常,;

    ④Z軸驅(qū)動器工作正常,因為通過X軸驅(qū)動器在電柜側(cè)互換,,控制Z軸后,,同樣發(fā)生故障。

    綜合以上判斷,,可以確認(rèn)故障是由于Z軸伺服的電纜連接引起的,。 

 

  仔細(xì)檢查伺服的電纜連接,發(fā)現(xiàn)該機床在出廠時電樞線連接錯誤,,即驅(qū)動器的L/M/N端子未與插頭的A/B/C連接端一一對應(yīng),,相序存在錯誤,重新連接后,,故障消失,,Z軸可以正常工作。

    (4)一臺配套FUNAC6ME系統(tǒng)的加工中心,,X軸在靜止時機床工作正常,,無報警;但在X軸運動過程中,,出現(xiàn)振動,,伴有噪聲。

    分析與處理過程:由于機床在X軸靜止時機床工作正常,,無報警,,初步判定數(shù)控系統(tǒng)與驅(qū)動器*??紤]到X軸運動時定位正確,,因此,進(jìn)一步判定系統(tǒng)X位置環(huán)工作正常,。檢查X軸的振動情況,,經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn),振動的頻率與運動速度有關(guān),,運動速度快振動頻率較高,,運動速度慢則振動頻率低,初步認(rèn)為故障與速度反饋環(huán)節(jié)有關(guān),。分析引起以上故障可能的原因有:

    ①測速發(fā)電機不良,;②測速發(fā)電機連接不良,;③直流伺服電動機不良。

    維修時首先檢查X軸伺服電動機的測速發(fā)電機連接,,未發(fā)現(xiàn)不良,。檢查X軸伺服電動機與內(nèi)裝式測速發(fā)電機,發(fā)現(xiàn)換向器表面積有較多的碳粉,,用壓縮空氣進(jìn)行清理后,,故障未消除。進(jìn)一步利用數(shù)字萬用表,,測量測速發(fā)電機換向片之間的電阻值,,經(jīng)比較后發(fā)現(xiàn),有一對極片間的電阻值比其他各對極片間的電阻值大了很多,,說明測速發(fā)電機繞組內(nèi)部存在斷路現(xiàn)象,。更換新的測速發(fā)電機后,機床恢復(fù)正常,。

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