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PLC常見故障分析
閱讀:2712 發(fā)布時間:2012-7-311.電磁干擾
電磁干擾故障常發(fā)生在新機床調(diào)試階段機床頻繁停機,,但可以工作,,故可排除參數(shù)混亂和元器件內(nèi)因造成,可能原因是電網(wǎng)或環(huán)境的電磁干擾,,導致系統(tǒng)不穩(wěn)定,,其外因是變頻感性干擾源。這是所選元器件的容量過小,過大的電網(wǎng)干擾脈沖,,使濾波器內(nèi)部電感元件出現(xiàn)磁飽和,,而無法濾去高頻干擾脈沖,。 在系統(tǒng)電源輸入線間并聯(lián)一個2.2mF電容,,即增加了一個吸網(wǎng)絡(luò),故障排除,。
2.電網(wǎng)波動過大PLC不工作
表現(xiàn)為PLC無輸出,。先查輸入信號(電源信號、干擾信號,、指令信號與反饋信號),。例如,采用SINUMERIK 3G-4B系統(tǒng)的數(shù)控車床,,其內(nèi)置式PLC無法工作,。采用觀察法,先用示波器檢查電網(wǎng)電壓波形,,發(fā)現(xiàn)電網(wǎng)波動過大,,欠壓噪聲跳變持續(xù)時間>1s(外因)。由于該機床處于調(diào)試階段,,電源系統(tǒng)內(nèi)組件故障應當排除在外,,由內(nèi)部抗電網(wǎng)干擾措施(濾波、隔離與穩(wěn)壓)可知,,常規(guī)的電源系統(tǒng)已無法隔斷或濾去持續(xù)時間過長的電網(wǎng)欠壓噪聲,,這是抗電網(wǎng)措施不足所致(內(nèi)因),導致PLC不能獲得正常電源輸入而無法工作,。 在系統(tǒng)電源輸入端加入一個交流穩(wěn)壓器,,PLC工作正常。
3.PLC裝置故障
該故障常使加工中心上作臺分度盤不回落,。例如,,使用SIMENS 820系統(tǒng)的匈牙利MKC500臥式加工中心工作臺不回落,CRT7035報警,,程序中斷,,屬于硬件故障。 工作臺分度盤不回落與檢測下作臺分度盤旋轉(zhuǎn)到位和工作臺回落到位的接近開關(guān)SQ28和SQ25有關(guān),,對應PLC輸入接口分別是E10.6和E10.0,。從PLC STATUS(狀態(tài))中觀察,E10.6為“1”,,表明工作臺分度盤旋轉(zhuǎn)到位,,E10.0為“0”,表明工作臺分度盤未落下,而工作臺的回落是由輸出接口Q4.7通過繼電器KA32驅(qū)動電磁閥YS06完成動作,,再觀察Q4.7為“0”,,繼電器KA32不得電,電磁閥YS06不動作,,因而工作臺分度盤不回落,,產(chǎn)生報警。 手動電磁閥YS06,,強制使其復位,,工作臺分度盤回落,故障排除,。
4.PLC-MD參數(shù)故障
該故障常發(fā)生在調(diào)試階段在回零操作時只能沿坐標軸負方向移動,,正向移動就出現(xiàn)超程報警例如:FANUC 0M系統(tǒng)某加工中心,通電后作返回參考點操作(回零操作)時,,進給軸正向移動一段距離后即出現(xiàn)超程報警,,實際未觸及行程開關(guān)。“復位法”不能消除報警,。停電后重新通電,,故障依舊,表明報警實質(zhì)為軟超程,。由于機床處于調(diào)試階段,,可排除硬件故障導致的假超程可能。 先檢查參數(shù)設(shè)置表是否混亂(可能是受環(huán)境電磁干擾),,然后采用參數(shù)修改法,,方法①關(guān)閉(OFF)報警軟鍵,作回零操作后恢復報警軟鍵ON,;方法②暫時修改軟限位參數(shù)(143)為zui大值+999999,,回零操作后,恢復原參數(shù)值,。兩種處理方法,,重新開機后,都可排除故障,。 注意:在實際回零操作中撞行程開關(guān)而產(chǎn)生超程報警,,這時不允許采用“復位法”,以防再次撞擊而損害機床精度,。
5.跨接地址錯誤
這種錯誤常出現(xiàn)在維修后的數(shù)控機床,。例如,維修后的SIMENS 8M系統(tǒng)數(shù)控機床,,出現(xiàn)停機故障,,內(nèi)置式PLC模板上紅燈點亮,,表明“PLC停止工作”??梢源_定是PLC模板出現(xiàn)故障,,這種故障屬于硬件故障。查閱維修記錄,,得知上次維修曾換過PLC上的子模板,,因此懷疑可能為安裝與接線引起。根據(jù)被更換的子模板型號及技術(shù)手冊,,查到該子模板的安裝地址,。而該板要求采用“川”形跳碼插入規(guī)定的插座位置(相應的地址),從現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)跳碼插入了錯誤位置的插座內(nèi),。跨接地址錯誤,,應該是報警停機故障的成因,。 更正跨接地址,故障排除,。 需注意的是,,如果新機床在調(diào)試階段出現(xiàn)該故障,難以立即故障定位,。又因為PLC本身不工作而不可能采用PLC程序法,。此時,可以應用自動編程器(例如PG675)來檢查子模塊的中斷堆棧,,找出PLC停止于其上的那個程序模塊(號),、錯誤地址。
6.PLC輸入板故障
PLC輸入板故障常發(fā)生在自動加工時,,CRT上顯示報警,,機床不能工作。例如:FANUC 3T-A系統(tǒng)CK7815/1數(shù)控車床自動加工時,,CRT上顯示“NOT READY”,,機床不能正常工作。報警顯示表明主控板無論CNC或PLC的主體是好的,,沒有報警具體內(nèi)容,。懷疑伺服放大器或PLC中存在故障。但如果伺服放大器有故障,,應該在啟動自診斷時報警,。故故障可定位在PLC的I/O接口板,這種故障屬于硬件故障,。如果是PLC的電源故障,,就不可能有PLC報警文本顯示,。所以主要成因應該是對應輸出“NOT READY”的前面環(huán)節(jié)電路硬件故障。