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穆格伺服閥使用時7點注意事項及6點故障排除法
閱讀:977 發(fā)布時間:2023-5-15穆格伺服閥使用時7點注意事項及6點故障排除法
隨著伺服閥工業(yè)運用場合的不斷擴大,,某些生產(chǎn)廠家研制出了專門使用于工業(yè)場合的工業(yè)伺服閥,。如Moog公司就在1963年推出了第一款專為工業(yè)場合使用的73系列伺服閥產(chǎn)品。隨后,,越來越多的專為工業(yè)用途研制的伺服閥出現(xiàn)了,。它們具有如下的特征:較大的體積以方便制造;閥體采用鋁材(需要時亦可采用鋼材),;獨立的第一級以方便調(diào)整及維修,;主要使用在14MPa以下的低壓場合;盡量形成系列化,、標準化產(chǎn)品,。然而Moog公司在德國的分公司卻將其伺服閥的應用場合主要集中在高壓場合,一般工作壓力在21MPa,,有的甚至到35MPa,,這就使閥的設計專重于高壓下的使用可靠性。而隨著伺服閥在工業(yè)場合的廣泛運用,,各公司均推出了各自的適合工業(yè)場合用的比例閥,。其特點為低成本,控制精度雖比不上伺服閥,,但通過優(yōu)良的控制技術(shù)和優(yōu)良的電子裝置以彌補其不足,,使其性能和功效逼近伺服閥。
1973年,,Moog公司按工業(yè)使用的需要,,把某些伺服閥轉(zhuǎn)換成工業(yè)場合的比例閥標準接口,。Bosch研制出了其標志性的射流管先導級及電反饋的平板型伺服閥。
1974年,,Moog公司推出了低成本,、大流量的三級電反饋伺服閥。Vickers公司研制了壓力補償?shù)腒G 型比例閥,。Rexroth,、Bosch及其他公司研制了用兩個線圈分別控制閥芯兩方向運動的比例閥等等。
接下來介紹使用穆格伺服閥時需要注意的事項如下:
(1)油路的過濾和清洗,。
(2)在整個液壓伺服系統(tǒng)安裝完畢后,,伺服閥未裝入以前,必須對油路進行徹*清洗,。沖洗24~36小時后卸下過濾器,,清洗或換掉濾芯。
(3)液壓管路不允許采用焊接式連接件,。
(4)伺服閥的安裝面應光滑平直,、清潔,確保閥芯處于水平位置,。
(5)伺服系統(tǒng)的油箱必須密封并安裝空氣濾清器和磁性過濾器,。
(6)液壓油定期更換。每半年換油一次,。更換新油必須經(jīng)過嚴格的精過濾
(7)伺服系統(tǒng)的油液盡量保持在40~50℃的范圍內(nèi)工作,。
穆格伺服閥故障排除
(1)閥不工作原因有:馬達線圈斷線,脫焊,;還有進油或進出油口接反。再有可能是前置級堵塞,,使得閥芯正好卡在中間死區(qū)位置,,閥芯卡在中間位置當然這種幾率較少。馬達線圈串聯(lián)或并聯(lián)兩線圈接反了,,兩線圈形成的磁作用力正好抵消,。
(2)閥有一固定輸出,但已失控原因:前置級噴嘴堵死,,閥芯被贓物卡著及閥體變形引起閥芯卡死等,,或內(nèi)部保護濾器被贓物堵死。要更換濾芯,,返廠清洗,、修復。
(3)閥反應遲鈍,、響應變慢等原因:有系統(tǒng)供油壓力降低,,保護濾器局部堵塞,某些閥調(diào)零機構(gòu)松動,及馬達另部件松動,,或動圈閥的動圈跟控制閥芯間松動,。系統(tǒng)中執(zhí)行動力元件內(nèi)漏過大,又是一個原因,。此外油液太臟,,閥分辨率變差,滯環(huán)增寬也是原因之一,。
(4)系統(tǒng)出現(xiàn)頻率較高的振動及噪聲原因:油液中混入空氣量過大,,油液過臟;系統(tǒng)增益調(diào)的過高,,來自放大器方面的電源噪音,,伺服閥線圈與閥外殼及地線絕緣不好,是通非通,,顫振信號過大或與系統(tǒng)頻率關系引起的諧振現(xiàn)象,,再則相對低的系統(tǒng)而選了過高頻率的伺服閥。
(5)閥輸出忽正忽負,,不能連續(xù)控制,,成“開關"控制。原因:伺服閥內(nèi)反饋機構(gòu)失效,,或系統(tǒng)反饋斷開,,不然是出現(xiàn)某種正反饋現(xiàn)象。
(6)漏油原因:安裝座表面加工質(zhì)量不好,、密封不住,。閥口密封圈質(zhì)量問題,閥上堵頭等處密封圈損壞,。馬達蓋與閥體之間漏油的話,,可能是彈簧管破裂、內(nèi)部油管破裂等,。伺服閥故障排除,,有的可自己排除,但許多故障要將閥送到生產(chǎn)廠,,放到實驗臺上返修調(diào)試,,再強調(diào)一遍:不要自己拆閥,那是很容易損壞伺服閥零部件的,。用伺服閥較多的單位可以自己裝一個簡易實驗臺來判斷是系統(tǒng)問題還是閥的問題,,閥有什么問題,可否再使用,。