首頁(yè) >> 公司動(dòng)態(tài) >> 焦?fàn)t煙塵治理改造效果探討
隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的不斷加強(qiáng),焦?fàn)t煙塵污染與治理技術(shù)已引起各企業(yè)的高度重視,,并相繼得到推廣運(yùn)用,,取得了明顯成效。但多數(shù)焦化企業(yè)仍不能達(dá)到國(guó)家及行業(yè)要求,,需進(jìn)一步加強(qiáng)治理,,采用更的技術(shù),解決焦?fàn)t煙塵污染問(wèn)題。
一,、搗固焦?fàn)t裝煤除塵工藝與設(shè)備的改進(jìn)
?。ㄒ唬└倪M(jìn)前狀況
某公司現(xiàn)有3座鞍山焦耐院設(shè)計(jì)的4.3m搗固式焦?fàn)t(型號(hào)為:JNDK43-99D),年產(chǎn)焦炭120萬(wàn)噸,。
其裝煤除塵采用爐頂燃燒式消煙除塵車,,機(jī)理為燃燒消煙和濕法除塵。裝煤初期,,由于荒煤氣未能充分燃燒,,導(dǎo)致除塵車排煙口常有冒煙現(xiàn)象發(fā)生。
三座焦?fàn)t共用一套地面除塵站完成推焦除塵,。除塵能力不足,,除塵設(shè)施腐蝕嚴(yán)重,除塵效果一直欠佳,。
機(jī)側(cè)無(wú)荒煤氣收集裝置,,在裝煤過(guò)程中,常有部分煙塵和荒煤氣從機(jī)側(cè)冒出,,對(duì)環(huán)境造成污染,。
(二)煙塵綜合治理工藝與設(shè)備改進(jìn)方案
將裝煤除塵工藝改造為將N號(hào)炭化室裝煤煙塵導(dǎo)入N+2號(hào)和N+4號(hào)炭化室爐頂空間的不燃式除塵工藝,,并恢復(fù),、建造兩座地面除塵站,完成裝煤和推焦除塵,。
1#,、2#焦?fàn)t共用一套裝煤、推焦一對(duì)一地面除塵站,,機(jī)側(cè)爐頭煙通過(guò)機(jī)側(cè)集塵小罩,、對(duì)接彎管、裝煤車車載伸縮式對(duì)接導(dǎo)套,、皮帶密封小車及導(dǎo)煙管導(dǎo)入地面除塵站裝煤除塵倉(cāng),;推焦除塵采用攔焦車車載集塵罩、皮帶密封小車及導(dǎo)煙干管導(dǎo)入地面除塵站推焦除塵倉(cāng),。
3#焦?fàn)t單獨(dú)使用一套裝煤,、推焦二合一地面除塵站,機(jī)側(cè)爐頭煙通過(guò)機(jī)側(cè)集塵小罩,、對(duì)接彎管,、裝煤車車載伸縮式對(duì)接導(dǎo)套、皮帶密封小車及導(dǎo)煙管導(dǎo)入裝煤,、推焦二合一地面除塵站,;推焦除塵采用攔焦車車載集塵罩,、皮帶密封小車及導(dǎo)煙干管導(dǎo)入裝煤、推焦二合一地面除塵站,。
爐頂采用水封導(dǎo)套密封,、高壓氨水無(wú)煙裝煤。
?。ㄈ└脑靸?nèi)容
1,、為了引入高壓氨水系統(tǒng)后的正常運(yùn)行,需對(duì)部分上升管,、橋管,、翻板等部件進(jìn)行維修與更換。(更換橋管48套,、閥體26套)
2,、為了確保系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠對(duì)煤氣鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行了擴(kuò)容改造,除更換了風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子為三元流轉(zhuǎn)子,、更換風(fēng)機(jī)電機(jī)(由1000KW更換為1250KW),,流量1400m3/min外,還拆除了液偶加裝了變頻器,,煤氣鼓風(fēng)機(jī)變液偶調(diào)速為變頻調(diào)速,。
3、新購(gòu)置三臺(tái)Q=95m3/h,、H=350m的高壓氨水泵(帶變頻),增設(shè)高壓氨水系統(tǒng),。
4,、將爐頂中間、焦側(cè)導(dǎo)煙孔改為配有水封蓋的水封套并加裝上下水系統(tǒng),。
5,、將現(xiàn)有三臺(tái)消煙除塵車?yán)f改造為雙M型管式導(dǎo)煙車;另外新制作雙M型管式導(dǎo)煙車一臺(tái),。
6,、加大集煙罩尺寸、改變集煙罩側(cè)板角度,、加強(qiáng)集煙罩密封,,確保推焦煙塵的收集。
7,、在裝煤車上,,設(shè)計(jì)、加裝車上伸縮式對(duì)接導(dǎo)套,、導(dǎo)煙管并安裝裝煤皮帶密封小車,。
8,、裝煤、推焦除塵干管設(shè)計(jì),、安裝,,皮帶密封小車及密封皮帶制作、安裝,。
9,、1#、2#焦?fàn)t裝煤,、推焦一對(duì)一地面除塵站和3#焦?fàn)t裝煤,、推焦二合一地面除塵站設(shè)計(jì)建造。
10,、增加機(jī)側(cè)爐頭煙收集裝置,。將除塵干管與地面除塵站脈沖袋式除塵器經(jīng)過(guò)吸附器接通,實(shí)現(xiàn)裝煤過(guò)程中的機(jī)側(cè)除塵,。
11,、集氣管自調(diào)系統(tǒng)改造。
?。ㄋ模└脑焯攸c(diǎn)
首先炭化室爐口蓋改成了爐口水封蓋,,不僅實(shí)現(xiàn)了導(dǎo)煙過(guò)程炭化室空間與大氣的隔絕,同時(shí)在水封補(bǔ)水裝置上做了改進(jìn),,利用初冷器回水總管上段與焦?fàn)t爐頂高度差形成的壓差,,作為水封補(bǔ)水水源,既節(jié)省了動(dòng)力消耗,,又滿足了生產(chǎn)要求,。
其次,在機(jī)側(cè)爐頭煙處理上在裝煤車布置導(dǎo)煙干管及對(duì)接裝置,,解決了4.3米焦?fàn)t機(jī)側(cè)爐頭空間窄小,、布置困難的難題。
另外在導(dǎo)煙車的設(shè)計(jì)上,,采用雙M管結(jié)構(gòu),,并且其中的一根M型導(dǎo)管為能夠沿焦?fàn)t縱向前進(jìn)或后退一個(gè)炭化室中心距的距離,解決了焦?fàn)t兩邊邊爐正常裝煤導(dǎo)煙的關(guān)鍵問(wèn)題,。
二,、效益分析
(一)煤氣回收
通過(guò)收集裝煤過(guò)程中產(chǎn)生的荒煤氣,,每年可為公司增加荒煤氣為120(萬(wàn)噸)×1.285×340×2.07%=1085萬(wàn)m3/a,,可為公司增加效益1085×0.61=661.85萬(wàn)元。
?。ǘ┗a(chǎn)品及焦粉回收
以焦油收率為干煤量的2.9%,、粗苯收率為干煤量的0.90%,、1噸焦炭推焦過(guò)程中產(chǎn)生1.5kg粉塵計(jì),則每年可增加經(jīng)濟(jì)效益610.24萬(wàn)元:
焦油 1085×2.9%×3300/340=305.40(萬(wàn)元)
粗苯 1085×0.9%×5600/340=160.84(萬(wàn)元)
焦粉 120×1.5×800/1000=144(萬(wàn)元)
?。ㄈ└纳撇僮鳝h(huán)境
雙M型管導(dǎo)煙車與地面除塵站的投入使用,,每年可減少粉塵排放1800噸。爐頂中間,、焦側(cè)水封槽的安裝,,一系3座搗固焦?fàn)t裝煤、出焦的煙塵全部得到了回收處理,,降低了煙塵對(duì)大氣的污染,,有效焦?fàn)t的正常生產(chǎn)?;拿簹饧巴平狗蹓m的有效治理和爐頂操作環(huán)境溫度的降低,,均大大改善了員工的操作環(huán)境。
三,、結(jié)論
3座焦?fàn)t除塵工藝設(shè)備的成功改進(jìn),,每年可增加荒煤氣1085萬(wàn)m3,可增加收益1272.09萬(wàn)元,,相當(dāng)于每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤8133.14噸,,而且減少?gòu)U氣排放6781萬(wàn)m3,減少粉塵排放1800噸,,使?fàn)t頂環(huán)境溫度平均下降了6~8℃,。杜絕了煙塵直接向大氣排放,既提高了公司的經(jīng)濟(jì)效益,,也為公司減輕了環(huán)保壓力,。節(jié)能、減排,、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)效果均十分明顯,。相應(yīng)的處理裝置對(duì)集團(tuán)和國(guó)內(nèi)其他焦化企業(yè)除塵改造也有一定參考價(jià)值,。
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