首頁(yè) >> 公司動(dòng)態(tài) >> 降低300MW機(jī)組鍋爐煙塵排放濃度
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,,霧霾的形成越演越烈,,這已成為*面臨的嚴(yán)峻問(wèn)題,而資源的合理充分利用,、環(huán)境保護(hù)和能源節(jié)約又是我們進(jìn)行可持續(xù)發(fā)展的一個(gè)重要方針政策,。因此,,環(huán)保是我們生產(chǎn)、生活中的一項(xiàng)重要工作,。電除塵器作為環(huán)保除塵的重要設(shè)備,具有除塵效率高,、減少煙塵排放,,而電除塵器運(yùn)行方式的優(yōu)化與否,決定了該設(shè)備節(jié)電的效果和環(huán)保運(yùn)行的重要性,。
為了適應(yīng)越來(lái)越高的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),,確保煙氣達(dá)到《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)要求,完成洛陽(yáng)市2013年創(chuàng)模暨碧水藍(lán)天工程責(zé)任目標(biāo)任務(wù),,大唐洛陽(yáng)熱電有限責(zé)任公司對(duì)2×300MW機(jī)組的除塵器實(shí)施技術(shù)改造,,按期完成煙塵治理任務(wù),滿足政府要求,,改善洛陽(yáng)市環(huán)境質(zhì)量,。
1 煙塵排放濃度高的現(xiàn)狀
1.1 電除塵器改造前煙塵排放濃度
大唐洛陽(yáng)熱電有限責(zé)任公司的5號(hào)爐電除塵器型號(hào):RWD/KFH—302-5×3.5-2。在煙道尾部配置兩臺(tái)雙室共20個(gè)高壓電場(chǎng),。5號(hào)爐電除塵器投運(yùn)以來(lái),,執(zhí)行2003年《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2003),高允許煙塵排放濃度為50 mg/Nm3,,而《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)要求高允許煙塵排放濃度為30 mg/Nm3,。
1.2 電除塵器的現(xiàn)狀
(1)電除塵設(shè)計(jì)工況,。電除塵器設(shè)計(jì)參數(shù),、結(jié)構(gòu)*相同并對(duì)稱布置,每臺(tái)除塵器有效通流面積為302m2,,設(shè)計(jì)處理煙氣量85.50×104m3/h,。在鍋爐燃用設(shè)計(jì)煤種時(shí),自然循環(huán)燃煤鍋爐特性,。電除塵器效率為99.85 %,,且鍋爐高允許煙塵排放濃度為50 mg/Nm3。本機(jī)組鍋爐煙氣先采用循環(huán)鍋爐低溫低氮燃燒技術(shù)脫硝,,爐內(nèi)噴鈣脫硫,,脫硫效率大于90%,鍋爐排出的煙氣再經(jīng)雙室五電場(chǎng)靜電除塵器凈化處理后排放,,除塵效率大于99.85%,。煙氣中主要污染物為煙塵和SO2、NOX,。
?。?)電除塵性能試驗(yàn),。對(duì)5號(hào)爐電除塵器進(jìn)行性能試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果為:5號(hào)爐電除塵器A,、B側(cè)除塵效率分別為99.55%,、99.62%;A,、B側(cè)除塵器阻力分別為360Pa,、300Pa;A,、B側(cè)除塵器漏風(fēng)率分別為2.03%,、2.23%;A,、B側(cè)除塵器出口粉塵濃度分別為156.951mg/Nm3,、139.60mg/Nm3;煙塵排放量為151.664kg/h,。
?。?)除塵設(shè)備故障。在電除塵停運(yùn)時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部有嚴(yán)重積灰,、瓷軸脫落,、陰極線斷裂等現(xiàn)象。
由此可知:如果電除塵內(nèi)部一旦出現(xiàn)問(wèn)題,,將可能造成電除塵退出,,煙塵排放不達(dá)標(biāo),嚴(yán)重污染大氣環(huán)境,。
?。?)氣力除灰系統(tǒng)。針對(duì)電除塵氣力除灰系統(tǒng)進(jìn)行檢查,,發(fā)現(xiàn)灰量濃度太高,,導(dǎo)致無(wú)法排出,使灰斗內(nèi)料位高報(bào)警,。只有通過(guò)外排法,,用汽車(chē)運(yùn)輸,造成人力,、物力的浪費(fèi)和環(huán)境的污染,。
(5)根據(jù)以上調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn)我公司電除塵的煙塵排放已不符合新國(guó)標(biāo)的要求,,必須在停爐的狀態(tài)下進(jìn)行*治理,,從而降低煙塵排放濃度,具備較強(qiáng)的可行性,。
2 煙塵排放濃度高的原因分析
通過(guò)對(duì)電除塵器的現(xiàn)狀分析可以看出,,造成煙塵排放濃度高的因素具體原因如下,。
(1)運(yùn)行人員經(jīng)驗(yàn)少,。機(jī)組在運(yùn)行中,,參數(shù)調(diào)整不規(guī)范。運(yùn)行人員必須對(duì)電除塵一,、二次電流及電壓進(jìn)行及時(shí)調(diào)整分析,;同時(shí),并對(duì)電除塵監(jiān)視數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄,,有針對(duì)性對(duì)變化趨勢(shì)對(duì)比,觀察變化是否增加明顯,,確保煙塵排放濃度,。
(2)設(shè)備外部故障,。經(jīng)過(guò)對(duì)電除塵本體的振打器,、電加熱檢查,設(shè)備接線完好,,保護(hù)定值整定合格,,振打清灰效果良好,氣流分布均勻,,能充分反映出電除塵內(nèi)部故障,;其余未發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象,。
?。?)陰極鋸齒線除塵效率低。由于鋸齒線因質(zhì)量輕,、加工簡(jiǎn)單,、適應(yīng)性強(qiáng)而被廣泛應(yīng)用;但在實(shí)際運(yùn)行中鋸齒線經(jīng)常容易斷線,、掉線,,造成陽(yáng)極、陰極短路,,重則退出故障電場(chǎng)停運(yùn),,造成電除塵器的除塵效率降低。
?。?)燃料煤質(zhì)不合格,。經(jīng)由煤化驗(yàn)人員對(duì)入爐煤進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn),有部分煤質(zhì)較差,,偏離設(shè)計(jì)煤種,,灰量濃度偏高,,造成電場(chǎng)內(nèi)部積灰嚴(yán)重,形成搭橋短路,,電場(chǎng)跳閘,;通過(guò)技術(shù)人員合理調(diào)整燃煤摻燒比例,及時(shí)降低煤粉灰量,,做到可控在控,。
(5)電源控制方式不合理,。經(jīng)過(guò)對(duì)電除塵的運(yùn)行控制方式分析看出,,單相工頻電源頻率低,效率轉(zhuǎn)換低(一般在70%以下),,因此耗能較高,;輸出紋波大,平均電壓比脈動(dòng)峰值電壓要低25%左右,,致使電暈電壓低,,波形又是單一的工頻波,電除塵器采用工頻可控硅電源,,在當(dāng)粉塵比電阻比較高,、易出現(xiàn)反電暈現(xiàn)象時(shí)除塵效果會(huì)明顯下降,在高濃度粉塵,、高比電阻等工況下,,一般達(dá)不到原電除塵器設(shè)計(jì)指標(biāo)及環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
?。?)電場(chǎng)本體密封不好,,造成電場(chǎng)內(nèi)部滲漏點(diǎn)多,溫差變化大,,粉塵容易形成塊狀,,造成電場(chǎng)內(nèi)部灰堆。根據(jù)以上原因的逐條論證,,確定影響煙塵排放濃度高的主要原因有2條:1)陰極鋸齒線除塵效率低,;2)電源控制方式不合理。
3 改造實(shí)施
3.1 改造內(nèi)容
大唐洛陽(yáng)熱電有限責(zé)任公司5號(hào)爐電除塵器于2014 年9月進(jìn)行了大修改造工作,。原除塵器設(shè)計(jì)除塵效率99.85%,,設(shè)備運(yùn)行8年,除塵器內(nèi)部設(shè)備存有磨損老化,,測(cè)試除塵器A,、B側(cè)除塵效率分別為99.55%、99.62%;低于原設(shè)計(jì)效率,。改造原則對(duì)整個(gè)電除塵器設(shè)備內(nèi)部現(xiàn)存框架,、結(jié)構(gòu)不變,Ⅲ,、Ⅳ電場(chǎng)仍保留原線型方式只對(duì)電源升級(jí),。改造具體內(nèi)容為:
(1)將5號(hào)爐電除塵器Ⅰ,、Ⅱ電場(chǎng)所有陰極線(共計(jì)6048根,,原為鋸齒線)更換為針刺線,Ⅴ電場(chǎng)所有陰極線(3024根,,原為魚(yú)骨線)更換為波形線,;其它Ⅲ、Ⅳ電場(chǎng)鋸齒線線形不變,?!。?)I,、II、Ⅲ電場(chǎng)工頻電源(共計(jì)12套),,更換為新型高頻電源(12臺(tái),,1.2A/72kV)。Ⅳ,、Ⅴ電場(chǎng)工頻電源(共計(jì)8套),,更換為新型三相電源。
?。?)5號(hào)爐電除塵器4套低壓控制柜實(shí)現(xiàn)電除塵振打斷電自動(dòng)控制功能,。
(4)對(duì)原控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,,所有控制納入新變化的上位機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行控制,,所有電場(chǎng)的控制均納入到一套上位機(jī)進(jìn)行控制(包括所有電場(chǎng)高、低壓,、節(jié)電,、斷電振打、灰斗料位等),。
3.2 使用高頻電源
我們對(duì)含塵濃度較高的Ⅰ,、Ⅱ電場(chǎng),選用針刺線,,以滿足塵粒電荷需要足夠的氣體離子空間電荷密度,,并防止電暈封閉現(xiàn)象的出現(xiàn),I、II,、Ⅲ采用高頻電源控制,。
高頻電源是新一代的電除塵器電源,采用現(xiàn)代高頻開(kāi)關(guān)電力電子技術(shù),,通過(guò)工頻交流—直流—高頻交流—高頻脈動(dòng)直流的能量轉(zhuǎn)變形式,,供給電場(chǎng)的是一系列的電流脈沖(脈沖寬度在5~20微秒),從而提高了煙塵的荷電量,,提高了除塵效率,,降低了煙塵排放濃度。
3.3 使用三相電源
對(duì)于Ⅴ電場(chǎng)氣體含塵濃度低且粒度細(xì),,而細(xì)粉回收相對(duì)困難,,故要提高操作電壓和減小電暈電流,我們選用波形線,、三相電源控制,。
4 效果檢查
4.1 電除塵器效率試驗(yàn)
電除塵器效率試驗(yàn)在高頻、新型三相電源投入正常情況下進(jìn)行,,A,、B 電除塵器全投供電分區(qū)時(shí),A,、B 電除塵器除塵效率分別為99.923 %,、99.918 %。
4.2 煙塵濃度試驗(yàn)
根據(jù)國(guó)標(biāo)GB13223-2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定,,實(shí)測(cè)的火電廠煙塵排放濃度,,必須執(zhí)行燃煤鍋爐按過(guò)量空氣系數(shù)折算值a =1.4 進(jìn)行折算。試驗(yàn)期間測(cè)得,,A,、B除塵器出口煙氣含氧量分別為4.7 %、3.8 %,,過(guò)??諝庀禂?shù)分別為1.29、1.22,。
從試驗(yàn)結(jié)果看出,,機(jī)組在290MW工況下,燃用試驗(yàn)煤種,,除塵器在振打正常情況時(shí),,A、B除塵器出口煙塵排放濃度折算值分別為29.86mg/Nm3和29.32mg/Nm3,。達(dá)到國(guó)標(biāo)GB13223-2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,。
4.3 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益
通過(guò)技術(shù)改造,,現(xiàn)場(chǎng)對(duì)比測(cè)試表明跟改造前同等條件下,高頻電源可節(jié)電70%以上,;以300MW機(jī)組電除塵器為例,,年運(yùn)行時(shí)間5500小時(shí)計(jì)算,每年可節(jié)約電耗400多萬(wàn)度,,節(jié)電效益為100多萬(wàn)元,。
降低5號(hào)爐煙塵排放濃度達(dá)到了預(yù)定目標(biāo),符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保要求,,并通過(guò)省市及國(guó)家環(huán)保部門(mén)驗(yàn)收合格,,同時(shí)滿足洛陽(yáng)市2013年創(chuàng)模暨碧水藍(lán)天工程責(zé)任目標(biāo)任務(wù)要求,對(duì)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境質(zhì)量改善有很好的促進(jìn)作用,。
5 結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)對(duì)5號(hào)爐電除塵器陰極線和控制電源改造,,環(huán)保和節(jié)能*,煙塵排放濃度降低到29.32mg/Nm3以下,,除塵效率達(dá)到了99.918 %,。高頻電源采取脈沖供電,與單相工頻可控硅電源相比,,可以減少煙塵排放40-70%,,具有明顯的社會(huì)環(huán)保效益及推廣價(jià)值,有效的提高了發(fā)電企業(yè)的社會(huì)附加值,,從而提供清潔電力,,點(diǎn)亮美好生活。
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