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北京賽斯維測控技術有限公司
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差壓傳感器的工作原理及在應用中故障分析
2011-5-6 閱讀(818)
在工業(yè)自動化生產(chǎn)中,差壓變送器用于壓力壓差流量的測量,,得到了非常廣泛應用,在自動控制系統(tǒng)中發(fā)揮重要的作用。隨著石化,、鋼鐵、造紙,、食品,、醫(yī)藥企業(yè)自動化水平的不斷提高,差壓變送器的應用范圍越來越廣泛,生產(chǎn)中遇到的問題也越來越多,,加之安裝,、使用、維護人員的水平差異,,使得出現(xiàn)的問題不能迅速解決,,一定程度上影響了生產(chǎn)的正常進行,甚至危及生產(chǎn)安全,,因此對現(xiàn)場儀表維護人員的技術水平提出了更高要求,。
1、工作原理與故障診斷
1.1
來自雙側導壓管的差壓直接作用于變送器傳感器雙側隔離膜片上,,通過膜片內(nèi)的密封液傳導至測量元件上,,測量元件將測得的差壓信號轉換為與之對應的電信號傳遞給轉換器,經(jīng)過放大等處理變?yōu)闃藴孰娦盘栞敵?。差壓變送器的幾種應用測量方式:
(1)
(2)
(3)
圖1
差壓變送器的安裝包括導壓管的敷設,、電氣信號電纜的敷設,、差壓變送器的安裝。
1.2
變送器在測量過程中,,常常會出現(xiàn)一些故障,,故障的及時判定分析和處理,對正在進行了生產(chǎn)來說是至關重要的,。我們根據(jù)日常維護中的經(jīng)驗,,總結歸納了一些判定分析方法和分析流程。
(1)
(2)
(3)
斷路檢測:將懷疑有故障的部分與其它部分分開來,,查看故障是否消失,,如果消失,則確定故障所在,,否則可進行下一步查找,,如:智能差壓變送器不能正常Hart遠程通訊,可將電源從儀表本體上斷開,,用現(xiàn)場另加電源的方法為變送器通電進行通訊,,以查看是否電纜是否疊加約2kHz的電磁信號而干擾通訊。
短路檢測:在保證安全的情況下,,將相關部分回路直接短接,,如:差變送器輸出值偏小,可將導壓管斷開,從一次取壓閥外直接將差壓信號直接引到差壓變送器雙側,,觀察變送器輸出,,以判斷導壓管路的堵、漏的連通性,。
替換檢測:將懷疑有故障的部分更換,,判斷故障部位。如:懷疑變送器電路板發(fā)生故障,,可臨時更換一塊,,以確定原因。
分部檢測:將測量回路分割成幾個部分,,如:供電電源,、信號輸出、信號變送,、信號檢測,,按分部分檢查,由簡至繁,,由表及里,,縮小范圍,找出故障位置,。
2、典型故障案例
2.1
以正導壓管堵塞為例來分析導壓管堵塞出現(xiàn)的故障現(xiàn)象,。在儀表維護中,,由于差壓變送器導壓管排放不及時,或介質臟,、粘等原因,,容易發(fā)生正負導壓管堵塞現(xiàn)象,其表現(xiàn)特征為:變送器輸出下降,、上升或不變,。當流量增加時,對變送器(變送器本身進行輸出信號開方)輸出的影響:
設原流量為F1,,
設增加后的流量為F2,,(即:F2>
由于正壓管堵塞,則當實際流量分別為F1,、F2時,,P1+=
當流量增加時,,P2-出現(xiàn)如下變化:因為實際流量增加為F2,,則與原流量F1時相比,管道內(nèi)的靜壓力也相應增加,,設增加值為P0,,同時P2-
P2-
則:
則:
這樣:
當
當
當
當流量減小時,,對變送器(變送器本身進行輸出信號開方)輸出的影響。
設原流量為F1,,
設減小后的流量為F2,,(即:F2>
由于正壓管堵塞,,則當實際流量分別為F1,、F1時,P1+=
當實際流量由F1減小到F2時,,管道中的靜壓也相應的降低,設降低值為P0,;同時,,當實際流量下降至F2時,P2-值也要因為管內(nèi)流體流速的降低而升高,,設升高值為P0’,。
此時,P2-與P1-的關系為:-
P2-=
P2=
F’2=K
這樣:
當
當
當
一般情況下,,導壓管的堵原因主要是由于測量導壓管不定期排污或測量介質粘稠、帶顆粒物等原因造成,。
2.2
以正導壓管泄漏來分析導壓管泄漏出現(xiàn)的故障現(xiàn)象,。如圖1所示,萊鋼集團公司某加熱爐儀表控制閥用凈化風總管線的流量測量方式為:節(jié)流孔板+差壓變送器,。裝置生產(chǎn)正常時的用風流量基本是穩(wěn)定的,,但在后期的生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)用風流量比正常值下降了很多。
經(jīng)過檢查,,二次儀表(DCS)組態(tài)及電信號回路工作正常,,變送器送檢定室標定正常,于是懷疑問題出現(xiàn)出導壓上,,經(jīng)過檢查,,由于正導壓管焊接不好造成泄漏所至,經(jīng)過補焊堵漏后,,流量測量恢復正常,。
下面我們分析正導壓管泄漏時反映出的故障現(xiàn)象。
正導壓管泄漏的現(xiàn)象是:變送器輸出下降,、上升及不變
分析:
當流量上升時,,對變送器(變送器本身進行輸出信號開方)輸出的影響
設原流量為F1,
設增加后的實際流量為F2,,(即:F2>F1),,F(xiàn)’2=K
因流量增加,,管道靜壓增加為P0,,隨著流速的增大,,實際壓管靜壓減小為P0?,正壓管泄漏降壓下降為Ps
則:P2+=
那么
當:P0?=Ps
當:P0?>Ps
當:P0?
當流量下降時,對變送器(變送器本身進行輸出信號開方)輸出的影響
設下降后的實際流量為F2,,即:F2
因流量下降,,管道靜壓下降值P0,,同時由于流體流速下降,負壓管靜壓增加P0?,,正壓管泄漏降壓下降為Ps
則:P2+=
即:當流量下降時,變送器輸出總是小于實際流量,。
實際上,,當泄漏量非常小的時候,由于種種原因,,工藝操作或儀表維修護人員很難發(fā)現(xiàn),,只有當泄漏量大,所測流量與實際流量相比有較大誤差時才會發(fā)現(xiàn),,這時即使是實際流量上升,,總是P0’
即:
上述儀表控制閥用凈風管線的流量測量就這屬于這種情況,。
2.3
設流量為F,,
我們假設管道內(nèi)流體流量在沒有變化的情況下做分析
設泄漏的壓力為PS,,
則:泄漏后的正負導壓管的靜壓為:
P2+=
P2=
F’2=K
即:F’2
2.4
由于氣體流量取壓方式不對或導壓管安裝不符合要求(與水平成不小于1:12的斜度連續(xù)下降)
如圖4,,萊鋼大型1#1880高爐的煤氣流量測量系統(tǒng),,系統(tǒng)為節(jié)流孔板+差變送器,取壓方式為環(huán)室取壓,,煤氣流動方向為向下,,放空方式為安全考慮,設為集中式排放,。
本測量系統(tǒng)剛投用時工作正常,,運行一段時間以后,測得的流量逐漸變大,,放空后正常,,工作一段時間后,測得的流量又逐漸變大,。
經(jīng)過檢查,,二次儀表(DCS)組態(tài)及電信號回路工作正常,,變送器送檢定室標定正常,用側漏儀表查雙側導管正常,。經(jīng)過分析,,為煤氣脫水干燥不凈,煤氣中含水,,由于液體自上而下流動,,部分水聚集于孔板正壓測,并逐漸沿正壓導壓管流動集中至zui下端,,造成正負導壓管中積液高度不一至,,差壓變送器測量出現(xiàn)正向誤差,顯示為流量增大,。
分析:
設正導壓管取壓點壓力為P+,,負導壓管取壓點壓力為P-,差壓變送器正端壓力為P+?,,差壓變送器負端壓力為P-?,。
P=
P’=
正常測量下:
P=
設正常測量狀態(tài)下的流量為F,則
這里
設液體水的密度為ρ,,則在正導壓管積液高度為h+,負導壓管積液高度為h-的情況下:
P+?=
P-?=
P?=
則變送器輸出為:
F?=K
當h+>h-時
當h+
即:變送器測量輸出的流量信號與實際流量不符,,產(chǎn)生測量誤差。
經(jīng)過典型故障案例,對使用差壓變送器的測量回路由于導壓管原因造成回路測量故障做了一些分析,,這幾種故障都是在儀表設備維護中非常常見的,,通過分析可以看到,無論是導壓管堵塞,、還是導壓管中積水,,同樣的故障,,其表征出來的現(xiàn)象有時并不同,,所以我們在分析問題時應該是辯證的,具體情況具體分析,。
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