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伺服閥工作原理及運行維護
點擊次數(shù):786 發(fā)布時間:2014-6-10
伺服閥的工作原理及運行維護
電液伺服閥是電液轉(zhuǎn)換元件,,它能把微小的電氣信號轉(zhuǎn)換成大功率的液壓輸出,。其性能的優(yōu)劣對電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)的影響很大,,因此,,它是電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)的核心和關鍵,。為了能夠正確使用電液調(diào)節(jié)系統(tǒng),,必須了解電液伺服閥的工作原理,。
1,、電液伺服閥的分類
1) 按液壓放大級數(shù)可分為單級電液伺服閥,兩級電液伺服閥,,三級電液伺服閥,。
2) 按液壓前置級的結(jié)構(gòu)形式,,可分為單噴嘴擋板式,雙噴嘴擋板式,,滑閥式,,射流管式和偏轉(zhuǎn)板射流式。
3) 按反饋形式可分為位置反饋式,,負載壓力反饋式,,負載流量反饋式,電反饋式,。
4) 按電機械轉(zhuǎn)換裝置可分為動鐵式和動圈式,。
5) 按輸出量形式分為流量伺服閥和壓力控制伺服閥。
2,、電液伺服閥結(jié)構(gòu)及工作原理(以雙噴嘴擋板為例)
雙噴嘴擋板式力反饋二級電液伺服閥由電磁和液壓兩部分組成,。電磁部分是永磁式力矩馬達,由*磁鐵,,導磁體,,銜鐵,控制線圈和彈簧管組成,。液壓部分是結(jié)構(gòu)對稱的二級液壓放大器,,前置級是雙噴嘴擋板閥,功率級是四通滑閥,。畫法通過反饋桿與銜鐵擋板組件相連,。
力矩馬達把輸入的電信號(電流)轉(zhuǎn)換為力矩輸出。無信號時,,銜鐵有彈簧管支撐在上下導磁體的中間位置,,*磁鐵在四個氣隙中產(chǎn)生的極化磁通是相同的力矩馬達無力矩輸出。此時,,擋板處于兩個噴嘴的中間位置,,噴嘴兩側(cè)的壓力相等,滑閥處于中間位置,,閥無液壓輸出,;若有信號時控制線圈產(chǎn)生磁通,其大小和方向由信號電流決定,,磁鐵兩極所受的力不一樣,,于是,在磁鐵上產(chǎn)生磁轉(zhuǎn)矩(如逆時針),,使銜鐵繞彈簧管中心逆時針方向偏轉(zhuǎn),,使擋板向右偏移,噴嘴擋板的右側(cè)間隙減小而左側(cè)間隙增大,則右側(cè)壓力大于左側(cè)壓力,,從而推動滑閥左移,。同時,使反饋桿產(chǎn)生彈性形變,,對銜鐵擋板組件產(chǎn)生一個順時針方向的反轉(zhuǎn)矩,。當作用在銜鐵擋板組件上的電磁轉(zhuǎn)矩、彈簧管反轉(zhuǎn)矩反饋桿反轉(zhuǎn)矩等諸力矩達到平衡時,,滑閥停止移動,,取得一個平衡位置,并有相應的流量輸出,。
滑閥位移,擋板位移,,力矩馬達輸出力矩都與輸出的電信號(電流)成比例變化,。
3、電液伺服閥的常見故障
1)力矩馬達部分
a.線圈斷線:引起閥不動,,無電流,。
b.銜鐵卡住或受到限位:原因是工作氣隙內(nèi)有雜物,引起閥門不動作,。
c.球頭磨損或脫落:原因是磨損,,引起伺服閥性能下降,不穩(wěn)定,,頻繁調(diào)整,。
d.緊固件松動:原因是振動,固定螺絲松動等,,引起零偏增大,。
e.彈簧管疲勞:原因是疲勞,引起系統(tǒng)迅速失效,,伺服閥逐漸產(chǎn)生振動,,系統(tǒng)震蕩,嚴重的管路也振動,。
f.反饋桿彎曲:疲勞或人為損壞,,引起閥不能正常工作,零偏大,,控制電流可能到zui大,。
2)噴嘴擋板部分
a.噴嘴或節(jié)流孔局部或全部堵塞:原因是油液污染。引起頻響下降,,分辨降率低,,嚴重的引起系統(tǒng)不穩(wěn)定。
b.濾芯堵塞:原因是油液污染。引起頻響下降,,分辨率降低嚴重的引起系統(tǒng)擺動,。
3)滑閥放大器部分
a.刃邊磨損:原因是磨損,引起泄露,,流體噪聲大,,零偏大,系統(tǒng)不穩(wěn)定,。
b.徑向濾芯磨損:原因是磨損,。引起泄露增大,零偏增大,,增益下降,。
c.滑閥卡滯:原因是油液污染,滑閥變形,。引起波形失真,,卡死。
4)其他部分
密封件老化:壽命已到或油液不符,。引起閥內(nèi)外滲油,,可導致伺服閥堵塞。
4,、電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)有電液伺服閥故障引起的常見故障
1)油動機拒動
在機組啟動前做閥門傳動試驗時,,有時出現(xiàn)個別油動機不動的現(xiàn)象,在排除控制信號故障的前提下,,造成上述現(xiàn)象的主要原因是電液伺服閥卡澀,。盡管在機組啟動前已進行油循環(huán)且油質(zhì)化驗也合格,但由于系統(tǒng)中的各個死角是未知不可能*循環(huán)沖洗,,所以一些顆??赡茉谒欧y動作過程中卡澀伺服閥。
2)汽門突然失控
在機組運行過程中,,有時在控制指令不變的情況下,,汽門突然全開或全關,造成上述現(xiàn)象的主要原因是電液伺服閥堵塞,。主要是油中的臟物堵塞伺服閥的噴嘴擋板處,,造成伺服閥突然向一個方向動作,導致油動機向一個方向運動到極限未知,,使汽門失去控制,。
3)氣門擺動
氣門擺動是較常見的故障現(xiàn)象,在排除控制信號故障的前提下,,伺服閥工作不穩(wěn)定是主要原因,。伺服閥的內(nèi)漏大,分辨率大和零區(qū)不穩(wěn)定,均可能引起電調(diào)系統(tǒng)的擺動,。伺服閥的分辨率增大,,是伺服閥不能很快響應控制系統(tǒng)的指令,容易引起系統(tǒng)的超調(diào),,導致系統(tǒng)在一定范圍內(nèi)不停調(diào)整,,造成氣門擺動。伺服閥閥口磨損,,不但引起伺服閥泄露增大,,而且會引起伺服閥零區(qū)不穩(wěn)定,使伺服閥長期處于調(diào)整狀態(tài),,嚴重時會引起氣門擺動,。
4)油動機遲緩率大
造成此現(xiàn)象的原因很多,伺服閥的流量增益低,,壓力增益低以及伺服閥濾芯堵塞引起伺服閥分辨率過大等,,都可能增大油動機遲緩率。解決辦法是嚴格控制燃燒油質(zhì),,定期檢查伺服閥。
5) 油動機關不到位
在控制信號和機械部分沒有問題的前提下,,造成油動機關不到位的主要原因為伺服閥的零偏不對,。
5、運行中抗燃油的維護
系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)設計:汽輪機調(diào)速系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)對抗燃油的使用壽命有直接的影響,,因此,,系統(tǒng)設計應考慮以下因素:
1)系統(tǒng)應安全可靠??谷加蛻捎锚毩⒌墓苈废到y(tǒng),,以免礦物油、水分,、等泄露至燃油中造成污染,。系統(tǒng)管路中盡量減少死角,以利于沖洗系統(tǒng),。
2) 油箱容量大小適宜,,油箱用于儲存系統(tǒng)的全部用油,同時還起著分離空氣和機械雜質(zhì)的作用,。如果油箱容量設計過小,,抗燃油在油箱中停留時間短,起不到分離作用,,會加速油質(zhì)劣化,,縮短抗燃油的使用壽命。
結(jié)束語:
建議今后應定期對伺服閥進行更換并送到機構(gòu)進行必要的檢測和校驗,以防止因伺服閥故障而導致閥門擺動及負荷波形等不安全因素的發(fā)生,;其次應對液壓油進行定期檢測,,定期濾油,以保證機組安全穩(wěn)定運行,。
imes ?? RmH8 H?7 ansi-font-family: "Times New Roman"'>位編碼器,。這樣的編碼器是由光電碼盤的機械位置決定的,它不受停電,、干擾的影響,。
編碼器由機械位置決定的每個位置是*的,,它無需記憶,,無需找參考點,而且不用一直計數(shù),,什么時候需要知道位置,,什么時候就去讀取它的位置。這樣,,編碼器的抗干擾特性,、數(shù)據(jù)的可靠性大大提高了。
2,、從單圈值編碼器到多圈值編碼器
旋轉(zhuǎn)單圈值編碼器,,以轉(zhuǎn)動中測量光電碼盤各道刻線,以獲取*的編碼,,當轉(zhuǎn)動超過360度時,,編碼又回到原點,這樣就不符合編碼*的原則,,這樣的編碼只能用于旋轉(zhuǎn)范圍360度以內(nèi)的測量,,稱為單圈值編碼器?! ?/span>
如果要測量旋轉(zhuǎn)超過360度范圍,,就要用到多圈值編碼器。
編碼器生產(chǎn)廠家運用鐘表齒輪機械的原理,,當中心碼盤旋轉(zhuǎn)時,,通過齒輪傳動另一組碼盤(或多組齒輪,多組碼盤),,在單圈編碼的基礎上再增加圈數(shù)的編碼,,以擴大編碼器的測量范圍,這樣的編碼器就稱為多圈式編碼器,,它同樣是由機械位置確定編碼,,每個位置編碼*不重復,,而無需記憶?! ?/span>
多圈編碼器另一個優(yōu)點是由于測量范圍大,,實際使用往往富裕較多, 這樣在安裝時不必要費勁找零點,, 將某一中間位置作為起始點就可以了,,而大大簡化了安裝調(diào)試難度。