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氧氣閥門泄漏原因與故障解決

時間:2014-4-26閱讀:282
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 1.故障現(xiàn)象
    氧氣管道連接后正常運行約1年,,就出現(xiàn)了泄漏現(xiàn)象,。
    (1)DN250mm氧氣截止閥關(guān)閉不嚴(yán)。雖然關(guān)閉了閥門,,但在下游側(cè)法蘭處氣體泄漏較大,。
    (2)DN100mm氧氣放散閥根部開裂。主要原因是由于該段管道恰好位于活塞氧壓機出口段,,振動較大,,長期振動致使閥門底部連接管道與主管道連接處開裂,,中壓氧氣大量放散,安全隱患較大,。
    由于生產(chǎn)主線用氧量較大,,且在3套21000m3/h空分設(shè)備側(cè)沒有安裝閥門將其供應(yīng)氧氣管網(wǎng)的氣源切斷,暫時沒有時間排除此安全隱患,。于是臨時制作了一個鋼制卡子,,對氧氣管道放散處進行了臨時處理,并在周圍10m范圍內(nèi)設(shè)置了臨時警戒區(qū)域,。
    2.處理措施和過程
    制氧工序的檢修一直與煉鋼,、煉鐵和不銹鋼等主線工序的檢修同步進行。對上述安全隱患進行處理,,具體處理措施為:
    (1)將原DN250mm氧氣截止閥作為一段管道使用,,閥門常年處于開啟狀態(tài);并緊固兩側(cè)法蘭,確保法蘭連接處不泄漏氧氣,。在管道上重新加裝一個壓力為614MPa的DN250mm氧氣截止閥,,將此閥門作為平時操作用切斷閥(中間聯(lián)絡(luò)閥)。
    (2)補焊放散管道開裂處,,并對此段管道和閥門進行固定,;更換6000m3/h空分設(shè)備送氧管道三通閥。
    施工前,,準(zhǔn)備了相關(guān)材料和備件,,并將氬弧焊機、倒鏈等設(shè)備運至現(xiàn)場,,提前對新增氧氣聯(lián)絡(luò)閥進行脫脂,、打壓,對Φ273mm×8mm碳鋼管道,、90°不銹鋼三通閥,、45°彎頭和45°Y形三通閥進行除銹、脫脂,,并打磨坡口,。根據(jù)管道施工現(xiàn)場情況,在管道切割處及新增氧氣閥處,,制作可移動檢修平臺或搭建腳手架,。提前制作新增氧氣聯(lián)絡(luò)閥盲板。在新增氧氣聯(lián)絡(luò)閥進氣側(cè)法蘭上焊接長度約115m的不銹鋼管道,,不銹鋼管道另一端焊接一個4MPa,、DN250mm的法蘭。提前切除原4MPa、DN250mm氧氣聯(lián)絡(luò)閥北側(cè),、東側(cè)支架橫梁,,并將需拆除管道下部的鋼板切除,同時對平臺設(shè)置必要支撐,,保證切除的管道能夠垂直落下,。用12mm鋼板制作原氧氣聯(lián)絡(luò)閥盲板,盲板外徑略大于法蘭外徑,,盲板上根據(jù)法蘭螺絲孔尺寸打眼,,并攻絲。同時,,為了防止一旦氧氣管道內(nèi)氣體不能全部排除而造成事故,,提前在現(xiàn)場準(zhǔn)備2臺鼓風(fēng)機,確保能及時對現(xiàn)場進行強制換風(fēng),。提前松開6000m3/h空分設(shè)備4臺氧壓機送氧閥內(nèi)側(cè)法蘭,,并使送氧閥與法蘭之間留有相應(yīng)間隙,為聯(lián)網(wǎng)管道提供吹除點,。
    施工中,,按照卸壓2小時、置換1小時,、管道拆除6小時,、新增閥門和管道加裝6小時、吹掃1小時,、打壓查漏1小時和恢復(fù)送氣(抽盲板和送氣)1小時的程序進行施工組織,,共計18小時。卸壓,、置換完畢后,,施工人員在距離聯(lián)網(wǎng)管道三通閥6m處的氧壓機出口管道以及在6000m3/h空分設(shè)備送氧管道6m處,對管道進行斜口切割,。并在以上兩個切開處設(shè)置擋板,,防止聯(lián)絡(luò)閥法蘭拆開后氧氣泄入管道。拆除原氧氣聯(lián)絡(luò)閥6000m3/h空分設(shè)備側(cè)法蘭螺絲,,脫開法蘭,,將盲板緊固在閥門法蘭上,確保盲板不脫落,。將拆除管道垂直落下后,為防止聯(lián)絡(luò)閥法蘭拆開后氧氣泄入管道,,保留管道兩斜口切開處設(shè)置的擋板,,拆除原氧氣聯(lián)絡(luò)閥盲板。將不銹鋼短節(jié)以及法蘭和新增的氧氣聯(lián)絡(luò)閥(閥門處于全開狀態(tài))與原氧氣聯(lián)絡(luò)閥法蘭進行連接。確定法蘭緊固后,,緩慢關(guān)閉新增氧氣聯(lián)絡(luò)閥,,并在新增氧氣聯(lián)絡(luò)閥的6000m3/h空分設(shè)備側(cè)加設(shè)盲板。
    施工完畢后,,打磨原管道焊口,,同時焊接氧壓機出口管道上的Φ273mm×8mm、45°彎頭以及送氧管道上的Φ273mm×8mm,、45°Y形三通閥,。焊接完畢后,檢修人員在吊車的配合下,,將新增氧氣聯(lián)絡(luò)閥出口法蘭(法蘭提前與出口管道進行焊接)與閥門相連,。連接完畢后,將出口管道另一端與45°Y形三通閥焊接,,同時將氧壓機出口管道與45°Y形三通閥焊接,。
    3.實施效果
    施工完畢后,進行恢復(fù)送氣操作,,拆除新增氧氣聯(lián)絡(luò)閥盲板,、氧氣球罐盲板,恢復(fù)各氧壓機送氧閥,,打開新增氧氣閥,,用氧氣對管道殘余氮氣進行置換。10分鐘后,,在管道放散處進行氣體成分化驗,,合格后恢復(fù)正常送氧。此次氧氣管道放散閥根部開裂處理及加裝聯(lián)絡(luò)閥技術(shù)改造成功,。

 

疊加式減壓閥,

,MRP-01-*-30  MRA-01-*-30  MRB-01-*-30,

,疊加式制動閥:MBR-01-*-30,

,疊加式順序閥:MHR-01-*-30,

,疊加式平衡閥:MHA-01-*-30, 無錫昌林

,疊加式壓力開關(guān)閥: MJA-01-*-*-10 MJB-01-*-*-10,

 

 

 

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