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數(shù)控機(jī)床在企業(yè)使用過程中的突出問題

閱讀:3376        發(fā)布時(shí)間:2009/9/8
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 數(shù)控機(jī)床在企業(yè)使用過程中的突出問題

數(shù)控拉力機(jī),,微控拉力機(jī) ,,電腦式拉力機(jī)

一,、前期管理:突出造型和購置的論 證和現(xiàn)場(chǎng)施工
    企業(yè)對(duì)不是自己設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品(如引進(jìn)技術(shù)或是來料加 工等)的加工對(duì)象一定要吃透,,對(duì)其加工藝過程,、工藝性能要反復(fù)研究,,得出*方 案,這是設(shè)備選型的依據(jù),。如××公司的曲軸箱生產(chǎn)線,,加工圖紙是國外的,工藝過 程為左,、右箱體鑄件分別由兩臺(tái)立式園臺(tái)銑床銑削平面后由立式加工中心,,左箱右箱 同時(shí)裝夾,進(jìn)行加工,,定為后道工序經(jīng)五臺(tái)加工中心完成工件須經(jīng)過五次裝夾,。所選 機(jī)床為三軸??杉右恍D(zhuǎn)軸,,交流伺服,脈沖編碼器反饋的半閉環(huán)控制,。所選機(jī)床的 精度指標(biāo)從設(shè)備的圖紙的尺寸要求看*可以滿足機(jī)床安裝調(diào)試完成后進(jìn)入試切階段 時(shí),,單件和小批試切經(jīng)三座標(biāo)測(cè)量?jī)x件測(cè),尺寸合格,,但尺寸已到了公差帶的邊緣,, 到了生產(chǎn)批量的試切問題出現(xiàn),大部份不合格,,尺寸超差且飄乎不定,,沒有規(guī)律CP值 更是差的多。刀具夾具加工程序,,機(jī)床參數(shù)各方面的調(diào)整反復(fù)多次也無效果,,zui后問 題落到了機(jī)床的定位精度,由于絲杠的熱變形不穩(wěn)定而在變,,乙方只好在二序和三序 的機(jī)床上加裝光柵尺,,取代編碼器改成全閉環(huán)的位置反饋控制,,問題才得以解決。這 樣新機(jī)床在現(xiàn)場(chǎng)還沒投產(chǎn)即行改造,,給日后的機(jī)床保養(yǎng)和維修埋下了隱患,,通過以上 介紹筆者認(rèn)為:
    1.五道工序,五臺(tái)機(jī)床,,五次裝夾,,加大了累計(jì)誤差,把本來較寬的尺寸公差帶吃的過了頭,,考慮機(jī)床精度時(shí)應(yīng)該從后道工序向前道工序推進(jìn),,二、三序的機(jī)床精度要高于一,、四,、五序的才好。
    2.加工過程的五道工序變不了,,但應(yīng)減少工作的裝夾次數(shù),,選型為高性能的機(jī)床,裝夾3次或2次完成加工是保險(xiǎn)的,。
    3.選購和驗(yàn)收機(jī)床時(shí)突出機(jī)床的熱穩(wěn)定性指標(biāo),,可以用檢測(cè)重復(fù)定位精度的辦法,行程盡量長(zhǎng)的,,在GoOl00%的狀態(tài)下往返循環(huán)讀表,,連續(xù)2小時(shí)4小時(shí)以上即可看出熱變形的程度。
    4.項(xiàng)目實(shí)施中無論甲方還是乙方對(duì)技術(shù)問題可以討論,,也可爭(zhēng)論,,必要時(shí)可以咨詢請(qǐng)教該堅(jiān)持的一定要堅(jiān)持。還是前面的××公司在機(jī)床進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)時(shí)乙方?jīng)]有安裝地腳螺釘來固定機(jī)床,,甲方也沒有堅(jiān)持,,到了40臺(tái)機(jī)床(××公司項(xiàng)目機(jī)床總數(shù)為40臺(tái))擺滿現(xiàn)場(chǎng)試切出問題時(shí),才意識(shí)到螺釘?shù)闹匾?,因機(jī)床的水平總在變,,APC(自動(dòng)交換工作臺(tái))沒有地腳固定更是不行(幾次發(fā)生過交換時(shí)碰撞),本來不復(fù)雜的事,,生米已成熟飯,,不好辦了,zui后乙方只得特制一批壓板用膨脹螺釘將機(jī)床壓住,,來湊合過關(guān),,這也給日后的設(shè)備管理工作留下了麻煩。

后期管理:從維修實(shí)例,,看數(shù)控維修技術(shù)力量的穩(wěn)定,。
   例:XH714立式加工中心,,系統(tǒng)是BS06M,直流伺服CRT沒有報(bào)警,,機(jī)床就是不動(dòng),。經(jīng)檢查X軸伺服板上TGLS燈報(bào)警,說明電機(jī)斷線,,電機(jī)的接線是不會(huì)斷的,,判斷可能是電刷不好,取下電刷發(fā)現(xiàn)電刷的彈簧燒斷,,一個(gè)好的也沒有,其原因是BESK制造電機(jī)時(shí)電刷的刷握有注塑的毛刺,,造成不是炭刷的辮子線導(dǎo)電而是彈簧在導(dǎo)電,,才將彈簧燒斷,拿下電機(jī)帽子清除毛刺,,用銅皮做了墊片,,幸好整流子沒問題,更換新電刷裝好開機(jī)恢復(fù)正常,。這只是X軸,,其它軸如何?BESK的電機(jī)肯定是一批存在這樣的毛病,,于是檢查Y軸,,Z軸和刀庫電機(jī)都是一樣的問題,刀庫電機(jī)zui嚴(yán)重,,機(jī)床通電,、電機(jī)處于鎖O的制動(dòng)狀態(tài),電刷位置的整流子表面由于放電出現(xiàn)凹坑,,只好將電機(jī)拆下來,,上車床修光整流子的表面,片間絕緣用鋸條磨削的小刀刮好(行話說為剔牙縫)電機(jī)全部裝好后通電試車,,X,、Y、z軸回另都正常,。刀庫回另時(shí),,刀庫快速?zèng)_動(dòng)后CRT報(bào)井,這說明刀庫電機(jī)拆裝
后位置反饋的分解器反饋出了問題,,位控板是A20B一0010一0100/03B,。分解的型號(hào)是TS530N。33E9,、3000Hz,,輸人為3.5V,,分解器和電機(jī)齒輪傳動(dòng)為1:2,拆裝后出現(xiàn)的問題是分解器的位置不對(duì)了,,定位板不可能有問題,,調(diào)整分解器定子的轉(zhuǎn)位幾次都不起作用。分解器的輸人為3.5v的sin的cos二個(gè)信號(hào),,輸出也應(yīng)是正位波信號(hào),,手頭又沒有示波器,我將其齒輪和電機(jī)脫開,,將刀庫的刀座位置調(diào)正,,在電機(jī)的插頭處用萬用表測(cè)分解器的輸出電壓,測(cè)到其輸出電壓zui低時(shí)AC1.15V左右,,定下分解器轉(zhuǎn)子位置,,即是其波距另點(diǎn)再和電機(jī)齒輪裝好后通電試車刀庫回另正常,機(jī)床恢復(fù)工作,,全部工作歷時(shí)2天,。例:VA55立式加工中心,日立精機(jī),,系統(tǒng)為FS一11MF,,直流伺服14”彩色CRT。故障發(fā)生情況是操作者加工一件活后離開機(jī)床大約20分鐘回來發(fā)現(xiàn)CRT畫面上全亂了,,沒有正常顯示,,只是亂七八糟各色的條條道道了,關(guān)機(jī)再開還是照樣的亂七八糟,。這說明是主板和MDI/CRT通訊出現(xiàn)問題,,檢查主板,七段數(shù)碼管顯示小C報(bào)警(正常時(shí)應(yīng)為1)說明光纜有了毛病,,I/O單元的IFOI一也為報(bào)警狀態(tài),,系統(tǒng)共兩棵光纜,一棵為I/O,,一棵為MD1/CRT,,取下光纜,用光照射,,光纜沒有折斷,,其中和MPI/CRT通訊的一棵二芯的亮度不一樣,其中一芯較暗,,是否壞了拿不定,,把光纜拿到另一臺(tái)FS一IOTE系統(tǒng)上,(10TE系統(tǒng)也是二棵光纜和外部通訊),,證明光纜是好的,。MDI/CRT部份的控制板A201B一1000一0850/09B,。即無備件也無相同設(shè)備無法判斷,是主板的光纜接口問題也無法判斷,,電源板是A20B一1001一0160/04A,。上面的五個(gè)熔斷器均沒熔斷,因該機(jī)床的操作臺(tái)是可移動(dòng)的,,幾個(gè)板子垂直裝人,,空間極小,手進(jìn)不去,,無法在線測(cè)量,,電源板拿下來接上AC2oov測(cè)量輸出電壓,5V,、24V均正常,。檢查CRT部分燈絲,高壓包聚焦,,偏轉(zhuǎn)線圈等均無損壞跡象。再裝好后通電還是照樣,,這時(shí)我冷靜下來,,CRT 上雖很亂,但亮度不夠,,關(guān)機(jī)時(shí)不像正常時(shí)閃亮一下(在家看完電視關(guān)機(jī)時(shí)屏幕也是閃亮一下的),,我判定還是電源板的問題,因CRT的電源是DC24V,,再把電源板取下,,手進(jìn)不去就在24V端子上線,裝回去通電檢查24v,,變成不到19v了,,說明電源板24v輸出空載時(shí)正常加上CRT 負(fù)載降到了不到19V。再取下板子測(cè)試濾波后的電壓在20V,,說明濾波電容容量嚴(yán)重下降,,更換后機(jī)床通電CRT恢復(fù)正常。  例:車床CK7815,,系統(tǒng)為日本原裝Fs一3TA,。機(jī)床工作中突然停車,CRT上沒有報(bào)警,,關(guān)機(jī)后重新啟動(dòng)還是不行,。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)七軸伺服驅(qū)動(dòng)板上F1、F2,、F3中的F1熔斷,。切削負(fù)載并不大,,檢測(cè)電機(jī)沒有問題,用萬用表測(cè)試SCR模塊也沒發(fā)現(xiàn)問題,,伺服控制板放到另一臺(tái)機(jī)床上工作正常,,換上F1通電后手動(dòng)X軸,F(xiàn)1沒斷而F2斷了,,因此判定還是SRC模塊的問題,,說明用普通的指針式萬用表測(cè)試普通SRC管子的方法來判別現(xiàn)在的SRC模塊是不行的。因此我用500v搖表進(jìn)行搖測(cè),,拆了模塊的接線,,對(duì)模塊的A、K只瞬間的一搭,,搖表即通說明A,、K已經(jīng)短路,因驅(qū)動(dòng)板上的保險(xiǎn)電阻完好,,說明模塊是內(nèi)部擊穿屬自然損壞,。拆下后看模塊是富士公司產(chǎn)品,2oov40A 二塊,,上各為三相全橋I反組的一半,。二塊各壞了一相。買相同的模塊為3900元一塊,,密云即沒有原來的模塊,,他們可以改,需將板子送去也要4800元,,后來我們?nèi)杂昧吮本┐粫r(shí)的產(chǎn)品,,每塊一個(gè)橋臂共6塊(250v,4),,170元一塊,,在原來的散熱器上鉆孔,攻絲安裝好,,接線試車機(jī)床工作正常,。節(jié)省了幾千元。這里要注意的是,,原接線三相橋的元件不是我們熟悉的1354.62的順序而就是135,。246的順序這樣和原板子上的控制極G1一G2相對(duì)應(yīng)。
   

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