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渦街流量計故障實例分析
2016-6-15 閱讀(3143)
(1)儀表無指示
①合成氨一臺測量水的渦街流量計,,無指示。
故障檢查,、分析:分析主要原因是儀表測量元件或儀表電路部分出現(xiàn)故障引起的,,經(jīng)檢查一次元件沒壞,將儀表打開后發(fā)現(xiàn)儀表內(nèi)有水,,電路部分腐蝕,。
故障處理:儀表更換后,問題解決,。
②加氫裝置球罐原料氫氣流量采用渦街流量計進行測量,,正常球罐操作壓力為0.8~1.2MPa,近期由于氫氣產(chǎn)出量經(jīng)常供應(yīng)不足,,導(dǎo)致球罐壓力工作在0.4MPa壓力以下,。原料氫氣流量也經(jīng)常出現(xiàn)指示為零,而實際卻有大量氫氣進入球罐,。
故障檢查,、分析:檢查流量計的信號回路和設(shè)置參數(shù),未發(fā)現(xiàn)問題,。分析認為由于氫氣壓力過低導(dǎo)致傳感囂無法檢測到振動信號,,因氫氣壓力低時的密度值小于渦街測量的zui小密度值,因此無法測量氫氣流量,。
故障處理:提高氫氣系統(tǒng)壓力后,儀表指示正常,。
從該故障分析來看,,氫氣測量情況下,盡量不要選用渦街流量計進行測量,,尤其在壓力較低,、介質(zhì)工作密度小的情況禁用,。
(2)無流量時有指示
①硝酸753尾氣渦街流量計測量管道內(nèi)無流體流動,但顯示儀表有流量顯示,。
故障檢查,、分析:造成渦街流量計發(fā)生故障的主要原因有以下幾種:
a.新安裝或新檢修好的渦街流量計安裝在現(xiàn)場管道上后,在開表過程中有時顯示儀表無指示,。這往往是管道內(nèi)無流量或流量很小,,致使速度V=0或很小,在傳感器內(nèi)無旋渦產(chǎn)生,。也可能是由于傳感器內(nèi)的檢測放大器靈敏度調(diào)得太低,。如果管道內(nèi)未吹凈的焊渣、鐵屑等雜物卡在探頭與內(nèi)壁之間,,使探頭不振動,,也會引起一次表無指示。
b.管道內(nèi)無流體流動,,但顯示儀表有流量顯示,。這是由于儀表接地不良,引入了外部干擾引起的,;也可能是由于靈敏度調(diào)得太高所致,。實踐證明,靈敏度不能調(diào)得太高,,否則會引起流量偏高或
指示波動,;調(diào)得太低,顯示儀表又無指示,。一般應(yīng)在無流量和無外界干擾,,使顯示儀表指零即可。
c.管道內(nèi)有強烈的機械振動,,也會使顯示儀表有指示,,而工業(yè)生產(chǎn)的現(xiàn)場管道常常受動力設(shè)備的影響而發(fā)生振動,這種振動所形成的噪聲干擾,,對渦街流量計儀表的準(zhǔn)確檢測是非常有害的,,嚴
重時會導(dǎo)致儀表無法正常工作。如泵可以引起流體的壓力脈動(靜壓脈動),,而間隙性大幅度的開閉閥門,,或負苻的突變,則可引起流體對儀表的大沖擊,。渦街流量計zui怕大范圍的波動沖擊,,更怕介
質(zhì)中央夾雜的焊渣、石塊等硬物的沖擊,這些都會使噪聲信號增大,,以致影響測量精度,。
d.流量顯示儀表擺動,這除了是放大器靈敏度調(diào)整的不合適以外,,另一個原因是流量計安裝不正確,,使流場產(chǎn)生振動。
e.渦街傳感器的探頭與內(nèi)壁只有很小的距離,,極易被沙粒,、污物堵住,使振動源不能振動,,儀表指零,。此時如用外力敲擊幾下一次表的殼體,有時會把探頭與內(nèi)壁之間的污物振動掉,,使儀表恢復(fù)指示,。有時二次表指示偏低且遲緩,是有污物堵在了探頭與內(nèi)壁之間,,但未堵死,,此時可旋動絲杠,使振動源旋轉(zhuǎn)180度,,即把振
動源倒過來,,讓流體反沖一下振動源,有時會解決問題,。
f.有時一送電,,儀表就指示某一刻度,且不管怎樣調(diào)整靈敏度電位器,,也總不變化,,這往往是一次表內(nèi)部某元件損壞所致。
通過應(yīng)用以上的方法進行排查發(fā)現(xiàn)造成此故障的原因是該儀表的接地不良,。
故障處理:將儀表的接地接好,,儀表指示正常。
②-LU100型渦街流量計,,安裝運行后一直正常,,一次檢修后,關(guān)死流量計前端閥門后,,流量計仍有流量顯示,。
故障檢查、分析:經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)流量計附近有大功率電動機和高壓線經(jīng)過,,分析可能是電動機及高壓線產(chǎn)生的電磁信號干擾,,檢查屏蔽線接觸良好,,調(diào)整NBC噪聲平衡參數(shù)H01及TLA(觸發(fā)器輸入電平參數(shù)H02),故障依舊,。調(diào)整流量計參數(shù)H07,使其切除信號范圍增大(即調(diào)整小信號切除參數(shù),,流量計指示為零),,但流量計在小流量狀態(tài)下,信號被覆蓋,,流量計無法檢測,。后來發(fā)現(xiàn)流量計一直顯示50Hz的頻率信號,根據(jù)計算:Qf=f×3.6/kt(m3/h),,其結(jié)果與儀表瞬時流量示值一致,,因此懷疑是工頻電源交流信號的影響。將轉(zhuǎn)換器和傳感器*接地,,仍有流量顯示,,應(yīng)是供電電源引起的故障。
故障處理:將普通的穩(wěn)壓電源換成開關(guān)電源,,故障消除(開關(guān)電源與一般電源相比,,有多級吸收濾波系統(tǒng),能吸收各種高頻,、低頻信號的干擾),。也可以在流量計前加裝隔離型配電器,能起到抗
干擾作用,。
(3)儀表指示不準(zhǔn)
①新安裝的渦街流量計指示長期不準(zhǔn),,而且指示波動大。
故障檢查,、分析:檢查儀表回路接線,、參數(shù)設(shè)定均無問題。流量計前后的直管段滿足安裝要求,,測量介質(zhì)溫度在設(shè)計范圍無汽化現(xiàn)象,。zui后判定只能由于一次傳感器出現(xiàn)問題,拆下傳感器進行檢
查,,將變送器拆下后,,未發(fā)現(xiàn)腔室有掛料和凝堵現(xiàn)象。將變送器送到流量檢定室進行檢定,,各個流量刻度都非常穩(wěn)定和準(zhǔn)確,。于是決定恢復(fù)安裝,現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)原來安裝的墊片內(nèi)徑小于渦街傳感器
內(nèi)徑,,因此造成流量指示不準(zhǔn),。
故障處理:更換合適的墊片后運行一直比較準(zhǔn)確和穩(wěn)定,。
②工藝人員反映硫化床加料儀表流量指示偏低,根據(jù)反應(yīng)器熱點溫度和補充的氫氣量進行估算,,至少流量在3m3/h左右,,而測量儀表顯示僅在1m3/h左右。傳感器掛料后流量指示誤差大,。
故障檢查,、分析:檢查儀表回路接線、參數(shù)設(shè)定均無問題,。測量介質(zhì)溫度在設(shè)計范圍無汽化現(xiàn)象,。分析一次傳感器出現(xiàn)問題,拆下傳感器后,,發(fā)現(xiàn)腔室有物料和金屬纏繞墊片的碎片附著在渦街止
流體上,。
故障處理:對止流體進行清理恢復(fù)安裝后開表運行正常。
③高壓Nz停用時,,儀表仍有20%的流量指示,。
故障檢查、分析:現(xiàn)場檢查儀表回路接線,、參數(shù)設(shè)定均無問題,。對其流量零點和小流量切除點進行修改,修改后流量確實指示為零,。但當(dāng)用量小于小流量切除點時,,儀表又無法測量,檢查現(xiàn)場工藝條件,,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場管道固定不好,,振動比較嚴重。
故障處理:將變送器前后的工藝管線分別進行固定,,減少了管道振動,,解決問題。
④中壓蒸汽由孔板流量計改造為渦街流量計測量后,,指示流量與原來的流量比較相差較大,,指示量較以往數(shù)據(jù)低10%友右。
故障檢查,、分析:檢查變送器的線路未發(fā)現(xiàn)問題,,檢查二次記錄儀表和一次儀表的量程參數(shù)設(shè)置均一致,原二次儀表的流量開方特性也已經(jīng)改為線形,。檢查渦街流量計的密度參數(shù)設(shè)置,,設(shè)定參數(shù)為10.5kg/m3,而實際密度為11.6kg/m3,。
故障處理:將密度參數(shù)按照11.6kg/m3設(shè)定后,,顯示數(shù)據(jù)與以往數(shù)據(jù)基本一致,。
⑤原T-103塔加熱用汽為0.4MPa蒸汽,由于0.4MPa蒸汽用量較大,,供汽滿足不了生產(chǎn)需求,,于是工藝人員將1.OMPa蒸汽代替0.4MPa蒸汽使用。月底蒸汽能源數(shù)據(jù)盤點結(jié)果顯示:1.OMPa蒸汽缺口較大,,而0.4MPa蒸汽雖有富裕量,,但與1.OMPa蒸汽缺口量不能平衡。
故障檢查,、分析:計量人員到現(xiàn)場檢查0.4MPa蒸汽和
1.OMPa蒸汽的各儀表,認定問題出現(xiàn)在T-103塔加熱用汽計量表,,原因為T-103塔加熱用汽改為1.OMPa蒸汽后相應(yīng)的流量參數(shù)未進行修改,。
故障處理:將原來為0.4MPa蒸汽的渦街流量計的溫度、壓力,、密度按照1.OMPa蒸汽的溫度,、壓力、密度參數(shù)進行修改重新核算量程后開表運行,。此后的月份蒸汽能源盤點數(shù)據(jù)未出現(xiàn)過上述情況,。
(4)因選型方面問題引起流量計小流量時無法測量
新苯胺車間的加堿流量儀表FT-418在調(diào)節(jié)閥閥位小于56%時無顯示,而大于56%閥位時指示正常,,不利于工藝操作,。
故障檢查、分析:現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),,F(xiàn)T-418正??刂屏髁吭?.5~1.2m3/h,而選用的渦街流量計口徑為DN40,,正常測量范圍是4~30m3/h,,因此在調(diào)節(jié)閥閥位小于56%時無顯示。有顯示的
數(shù)值誤差也比較大,。
故障處理:更換小口徑渦街流量計,,由于無現(xiàn)成的DN25以下的渦街流量計,更換了一臺DN40的電磁流量計,。由于電磁流量計的低流速測量效果較渦街流量計效果明顯,,運行后小于0.5m3/h昀流量也能顯示出來,大大地方便了工藝人員操作,。
(5)因設(shè)計錯誤而引起故障
新苯胺車間的4#線管網(wǎng)蒸汽用于裝置自產(chǎn)汽和外來用汽輸送,,當(dāng)裝置自產(chǎn)汽大于本身用汽量時則向外輸送蒸汽,當(dāng)自產(chǎn)汽小于本身用汽量時則向內(nèi)輸送蒸汽,。為了能夠分別測量自產(chǎn)汽和外用汽的流量,,需要在4#線管網(wǎng)的一條管線上安裝兩臺流量計進行測量,。原設(shè)計為兩臺渦街流量計分別從產(chǎn)汽和進汽方向相向安裝。
故障檢查,、分析:因渦街流量計測量為旋渦信號,,因此無論自產(chǎn)汽還是外來汽流過兩臺流量計,都會有旋渦信號在兩臺流量計流過,,因此將會出現(xiàn)兩臺計量表同時有流量顯示,。
故障處理:將原設(shè)計的渦街流量計改為孔板流量計測量方式,因為孔板產(chǎn)生差壓信號,,當(dāng)向外產(chǎn)汽時,,產(chǎn)汽計量表接受為正差壓信號因此顯示有輸出,而用汽計量表接受為負差壓信號無輸出,,反之亦然,。實施改造后,再未出現(xiàn)兩臺表同時有輸出的情形,。