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電動浮筒液位計常見故障與處理

2016-1-14  閱讀(9953)

一、故障現(xiàn)象:實際液位有變化,,但無指示或指示不跟蹤

故障原因:引壓閥,、管堵或積垢【處理方法:疏通、清洗,、或更換引壓閥】

故障原因:浮筒破裂 【處理方法:更換浮筒】

故障原因:浮筒被卡住 【處理方法:清洗浮筒】

故障原因:變送器損壞沒有電源【處理方法:檢查電源,、信號線、接線端子】

二,、故障現(xiàn)象:無液位,,但指示為zui大

故障原因:浮筒脫落  【處理方法:重裝】

故障原因:變送器故障【處理方法:更換變送器】

三、故障現(xiàn)象:有液位,,但指示為zui小

故障原因:扭力管斷,,支承彈簧片斷  【處理方法:更換扭力管或支承簧片】

故障原因:變送器故障【處理方法:更換變送器】

故障實例分析
(1)電動浮筒液位計指示偏大

①造氣夾套鍋爐液位工藝反映總是指示zui大,無法調(diào)節(jié),,全關(guān)調(diào)節(jié)閥,,液面還下不來,玻璃液位計指示為零。
故障檢查,、分析:分析原因有如下可能,。
a.從浮筒變送器結(jié)構(gòu)和工作原理分析,浮筒脫落時使輸入過載,,遠遠超過浮筒全部浸入被測介質(zhì)所產(chǎn)生的浮力,,此時差動變壓器的平衡電壓產(chǎn)生變化,變送器的輸出電流在20mA以上(30mA左右),。
b.浮筒本身變送部分發(fā)生故障,,致使無法正常工作。
故障處理:拆開浮筒變送器頂部法蘭,,浮筒掛鉤果然脫離變送囂的主杠桿,,將掛鉤重新處理,掛上浮筒,,再用介質(zhì)調(diào)校浮筒變送器,,浮筒變送器的零點和量程均符合要求。裝好浮筒變送器頂部法蘭,,先緩緩打開氣相截止閥,,再緩慢打開液相截止閥,浮筒投入運行,。加減液面,,與玻璃液面計一致,指示正常,,投入自動,。

②造氣沸熱鍋爐液位自動調(diào)節(jié)系統(tǒng),,操作人員反映,,該液位調(diào)節(jié)系統(tǒng)指示偏低,依據(jù)是玻璃液位計指示50%,,指示調(diào)節(jié)器指示30%,,用萬用表檢查發(fā)現(xiàn)其信號與調(diào)節(jié)器指示相對應(yīng)。但進行處理后指示zui大,。
故障檢查,、分析:判斷電動浮筒變送器有堵塞現(xiàn)象或黏附物卡住浮筒,造成液位指示偏低,。
故障處理:把調(diào)節(jié)器打至手動狀態(tài),,保持閥位有一定的開度,確保生產(chǎn),,便去現(xiàn)場對電動浮筒變送器進行沖洗排污處理,,確認無堵塞現(xiàn)象后關(guān)閉排污閥,打開氣相和液相截止閥,,電動浮筒變送器投運,,這時變送器的輸出表頭指示滿液位100%以上,,從處理過程來看,有可能造成浮筒脫落,,致使指示zui大,。造成浮筒脫落的主要原因是沖洗排污不當。因該浮筒的掛鉤是一個長方形結(jié)構(gòu),,中間的開孔是長條形狀,,開孑L上面小下面大,當浮筒室卸壓排凈介質(zhì)后,,再突然開啟液相閥門,,介質(zhì)在浮筒室內(nèi)有一向上的沖力,很容易造成浮筒脫落,。拆開浮筒變送器頂部法蘭,,浮筒掛鉤果然脫離變送器的主杠桿,將掛鉤重新處理,,掛上浮筒,,再用介質(zhì)調(diào)校浮筒變送器,浮筒變送器的零點和量程均符合要求,。裝好浮筒變送器頂部法蘭,,先緩緩打開氣相戳止閥,再緩慢打開液相截止閥,,浮筒投入運行,。加減液面,與玻璃液面計一致,,指示正常,,投入自動。

③某塔液位檢測采用浮筒液位計,,在同一位置安裝玻璃板液位計,。當浮筒液位計指示60%時,而玻璃板液位計已指示滿刻度,。
故障檢查,、分析:采用浮筒液位計測量塔器的液位是比較常用的一種檢測方法,在安裝浮筒液位計的同時也常常安裝玻璃板液位計,,以便工藝操作人員在生產(chǎn)現(xiàn)場巡檢時能比較直觀地觀察塔的液位,。這種安裝方法往往出現(xiàn)兩個儀表指示不一致的現(xiàn)象。
  出現(xiàn)這類故障工藝操作員往往會認為是浮筒液位計不準,,儀表維修人員一般也會首先檢查浮筒液位計,。關(guān)閉浮筒液位計取壓閥,打開排放閥檢查零位,然后在外浮筒內(nèi)加液,,檢查指示是否相應(yīng)變化,,對應(yīng)刻度值,如不正確,,加以調(diào)校,。

  具體到此故障現(xiàn)象,檢查浮筒液位計*,。檢查玻璃板液位計也沒有堵,。然后進行查漏試驗,發(fā)現(xiàn)玻璃板液位計頂部的壓力計接頭處漏,。由于微量泄漏,,造成玻璃板壓力計氣相壓力偏低,液位相對就上升,,從而造成了玻璃板液位計假指示,。
  還有一種情況,由于玻璃板液位計取壓閥堵塞,,當液位下降時,,浮筒液位計指示隨之下降,而玻璃板液位計由于取壓閥堵塞,,儀表內(nèi)液位不變,,從而造成兩表示值不一致。
故障處理:將氣相壓力表接頭擰緊,,使之不漏,,玻璃板液位計指示恢復(fù)正常,兩表指示一致,。

(2)電動浮筒液位計指示偏低
測量液氨槽液位的浮筒液位計,,液位測量變送器指示僅40%,,可是玻璃液位計指示已滿,。
故障檢查,、分析:檢查浮筒液位計變送器各部件未見異常,,排污檢查氣相、液相,,均有氣氨,、液氨排出。打開浮筒,,檢查扭力臂和浮筒也未見異常,,后來取出浮子(空心)才發(fā)現(xiàn),浮子被腐蝕,有一個砂眼,,漏進了液氨,。
故障處理:將浮子焊好裝回,校好,,開表,,液位恢復(fù)正常。

(3)電動浮筒液位計指示不變化
①浮筒液面計LT801指示沒有變化,。
故障檢查,、分析:浮筒下部一次活門可能被污垢堵死,造成儀表指示沒有變化,。將上下一次活門關(guān)嚴,,將物料排凈,抒開下部一次活門沒有物料排出,,證明一次活門堵死,。
故障分析:工藝人員疏通一次活門后,儀表指示恢復(fù)正常,。

②銅洗塔液位報警了,,但浮筒液位變送器測量指示保持在75%不變化。
故障檢查,、分析:檢查變送器部件未見異常,,排污檢查,氣相,、液相均能排出氣體,、液體。打開浮筒檢查,,發(fā)現(xiàn)扭力臂處已被銅氨液結(jié)晶卡死,,致使轉(zhuǎn)換部件不能獲得隨液位變化的轉(zhuǎn)矩變化,測量信號無變化,,不能反映液位真實值,。

故障處理:清洗凈結(jié)晶裝回,重新開表,,系統(tǒng)恢復(fù)正常運行,。

(4)電動浮筒液位計指示不準
①換熱器外浮筒液位計指示總是不線性。
故障檢查,、分析:分析原因有液位調(diào)節(jié)閥開關(guān)是否線性,、換熱器本身有故障、儀表本身故障三種情況,,經(jīng)檢查工藝與設(shè)備人員排除了前兩種可能,。然后檢查儀表供電,、浮筒浮子有無漏點、儀表接線及內(nèi)部,、對儀表進行調(diào)校,。經(jīng)查儀表供電無問題,儀表內(nèi)部有水痕,,在對儀表進行校驗時發(fā)現(xiàn)儀表電流輸出緩慢,,不能馬上隨砝碼的變化而變化,所以儀表會出現(xiàn)指示不線性的問題,。
故障處理:更換儀表現(xiàn)象消失,。

②某石化裝置用浮筒式液位計測量液位,但液位指示總有漂移,、滯后現(xiàn)象,。從現(xiàn)場玻璃板液位計的示值查對浮筒液位計的示值,兩表均不相符,。
故障檢查,、分析:經(jīng)儀表維修人員現(xiàn)場檢查浮筒液位計*。當打開閥門浮筒上端蓋,,看到浮子未吊好,,結(jié)果浮子與筒壁相摩擦,因此摩擦力抵消了部分液面的浮力,,致使液位示值不準,。
故障處理:將浮子吊好,示值正常,。

③某液面控制系統(tǒng)采用浮筒測量容器液位,,出現(xiàn)液位波動。
故障檢查,、分析:該系統(tǒng)在運行過程中,,由于油污進入浮筒中,低溫結(jié)為油泥,,致使浮子動作不靈活,,液位變化滯后,不能使調(diào)節(jié)器歿時調(diào)節(jié)控制,,反而產(chǎn)生誤調(diào)節(jié),,致使液位波動。
故障處理:排污之后,,波動現(xiàn)象消失,。

④浮筒液面計指示不準,,有時突然恢復(fù)正常,。
故障檢查,、分析:對二次儀表進行了測量、校對,,沒有發(fā)現(xiàn)問題,。經(jīng)分析故障原因在變送部分。對這一部分進行檢查時,,發(fā)現(xiàn)由于水垢,、污水沉積在浮筒下端形成粥狀污物,當打開排污閥排污
時,,使浮筒下降,,與下端粥狀污物粘在一起,當關(guān)閉排污閥液位重新上升時浮筒不能及時浮起,,致液位顯示不準,,調(diào)節(jié)不靈。
故障處理:及時清理底部污物,,儀表好用,,示值正常。

⑤一臺浮筒液面計在使用過程中出現(xiàn)異常,,現(xiàn)象是在現(xiàn)場玻璃板指示過50%時,,浮筒指示逐漸增大。
故障檢查,、分析:經(jīng)儀表人員分析后判斷是沉筒筒體有可能有砂眼或裂紋,,后與工藝配合將沉筒拆下,用肉眼就可以看見筒體有一裂紋,。
故障處理:處理后儀表回裝,,再未出現(xiàn)此類問題。

⑥浮筒指示與工藝玻璃板不符,。
故障檢查,、分析:工藝玻璃板或浮筒的一次閥堵塞,浮筒沒有準確校驗,。
故障處理:處理一次閥或重新校驗浮筒,。



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