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熱電偶溫度計(jì)故障實(shí)例分析

2015-8-24  閱讀(6291)

(1)指示偏低

①石化企業(yè)某裝置一反應(yīng)器采用K型熱電偶測(cè)量反應(yīng)器溫度,在一次開(kāi)車過(guò)程中發(fā)現(xiàn)溫度點(diǎn)TI0708A指示偏低約40℃,。

故障檢查,、分析:根據(jù)現(xiàn)象對(duì)測(cè)量回路、端子接線,、接地絕緣等進(jìn)行了檢查,,均正常,但在檢查熱電偶接線時(shí)發(fā)現(xiàn)補(bǔ)償導(dǎo)線與偶絲的極性接反,,導(dǎo)致阻值與實(shí)際不符,造成指示不準(zhǔn)確,。

故障處理:重新正確連接,,指示正常。

②合成氣汽化爐內(nèi)溫度是用雙鉑銠熱電偶測(cè)溫的,,并用吹氮形式保護(hù)套管,,汽化爐開(kāi)車一段時(shí)間,,工藝反映T107-4點(diǎn)溫度指示偏低,其他正常,。

故障檢查,、分析:根據(jù)此類現(xiàn)象,并對(duì)比這批套管鉬化鎂頭使用后的觀察分析,,是接觸火燃的鉬化鎂質(zhì)量問(wèn)題,,高溫腐蝕套管出洞.使保護(hù)氮?dú)庾枇ψ冃。魉偌涌?,在感溫點(diǎn)形成快速流動(dòng)的氮
氣流,,降低了測(cè)溫點(diǎn)處的溫度,從而使儀表指示偏低,。

故障處理:儀表工到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)各個(gè)接點(diǎn)進(jìn)行了處理和接線,,并實(shí)際測(cè)量了毫伏值,結(jié)果與顯示表相符,,指示正確,。

③己烷閃蒸塔溫度儀表TR-702指示偏低。

故障檢查,、分析:檢查DCS溫度卡,,*;檢查裝置上的熱電偶,,發(fā)現(xiàn)熱電偶接線端子腐蝕生銹并松動(dòng)接觸不好,。接觸不好造成接觸電阻增大,即信號(hào)源內(nèi)阻增大,。當(dāng)信號(hào)源內(nèi)阻很大時(shí),,會(huì)有部分信號(hào)被分壓掉,造成溫度指示偏低,。

故障處理:端子除銹,,緊固螺釘,溫度指示恢復(fù)正常,。

④溫度測(cè)量?jī)x表TR401在檢修后工藝反應(yīng)溫度指示偏低,。

故障檢查、分析:熱電偶指示偏低的原因主要有接線端子修飾或松動(dòng)造成內(nèi)阻增加,,補(bǔ)償導(dǎo)線極性接反,,電偶插入深度不夠,校驗(yàn)誤差等,。此表在檢修過(guò)程中更換過(guò)補(bǔ)償導(dǎo)線,,所以先對(duì)補(bǔ)償導(dǎo)線
進(jìn)行了檢查。檢查發(fā)現(xiàn)K型電偶補(bǔ)償導(dǎo)線極性接反,造成指示溫度偏低,。

故障處理:K型補(bǔ)償導(dǎo)線正極絕緣護(hù)套為紅色,,負(fù)極為藍(lán)或黑。更正接線后,,儀表指示正常,。

⑤某裂解爐出口溫度控制系統(tǒng)采用熱電偶作為測(cè)量元件,控制燃料流量來(lái)調(diào)節(jié)出口溫度,,在運(yùn)行當(dāng)中溫度指示值偏低,,當(dāng)調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)閥開(kāi)度增加燃料流量時(shí),溫度指示變化緩慢,。

故障檢查,、分析:溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)出現(xiàn)這樣的故障現(xiàn)象比較雉以判斷。調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)節(jié)不靈敏有許多因素,,諸如調(diào)節(jié)器P,、I、D參數(shù)不合適,,比例P和積分I作用不夠,,調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)裕量不夠等,如工藝提量了,,閥門口徑?jīng)]有變,,調(diào)節(jié)閥顯得小了,或調(diào)節(jié)閥有卡堵現(xiàn)象等,。再者是測(cè)溫元件滯后,,造成調(diào)節(jié)系統(tǒng)不靈敏。經(jīng)過(guò)檢查,,發(fā)現(xiàn)熱電偶芯長(zhǎng)度不夠,,沒(méi)有插到保護(hù)套管底部,這樣造成熱電偶熱端和套管頂部之間有一段空隙,。由于空氣熱阻大,,傳熱性能差,造成很大的測(cè)量滯后,。純滯后大的測(cè)量系統(tǒng)一般PID調(diào)節(jié)器是很難改善調(diào)節(jié)品質(zhì)的,,所以出現(xiàn)溫度變化遲鈍等現(xiàn)象。另外測(cè)溫點(diǎn)位置也有變化,。如果設(shè)備內(nèi)溫度分布不很均勻,,那么各點(diǎn)的溫度就會(huì)有差異。再者,,套管端點(diǎn)溫度通過(guò)空氣層傳遞到熱電偶熱端時(shí),,有熱量損失,,熱電偶熱端溫度tl要低于保護(hù)套管頂部溫度t0,所以溫度指示偏低,。

故障處理:按保護(hù)套管插入深度配置熱電偶長(zhǎng)度,使熱電偶熱端一直插到保護(hù)套管頂部,,直到相碰為止,。處理完后,溫度指示正常,,調(diào)節(jié)系統(tǒng)品質(zhì)指標(biāo)也得也改善了,。

⑥己烷塔溫度測(cè)量?jī)x表T712變化遲緩。

故障檢查,、分析:在DCS中調(diào)出T712與同臺(tái)設(shè)備的另兩個(gè)溫度點(diǎn)T711,、T713,比較溫度變化趨勢(shì),,T712變化緩慢,,問(wèn)題為儀表故障。檢查熱電偶發(fā)現(xiàn)電偶芯長(zhǎng)度不夠,,沒(méi)有插到保護(hù)套管底部,,由于空氣熱阻大,傳熱性能差,,造成很大的測(cè)量滯后,。

故障處理:延長(zhǎng)電偶芯到套管底部或更換熱電偶。

(2)指示偏高
    ①造氣車間氣化爐用鉑銠一鉑熱電偶測(cè)量爐溫,,用剛玉作套管,,指示儀表突然超限。

  故障判斷檢查,、分析:此現(xiàn)象是由斷偶引起的,,鉑銠一鉑熱電偶用于測(cè)量煤氣等還原性介質(zhì)時(shí),因?yàn)檫€原性氣體可從氧化物中奪取氧原子,,使熱電偶的熱接點(diǎn)產(chǎn)生白色脆性物質(zhì),,導(dǎo)致斷偶。 

故障處理:處理其表面的物質(zhì),,可以采用吹氣(空氣或氮?dú)猓┓姐乐箶嗯棘F(xiàn)象,,這樣可以延長(zhǎng)熱偶的壽命,減少溫度指示偏高的現(xiàn)象,。

②硝酸753尾氣反應(yīng)器的溫度突然指示zui大,。

故障檢查、分析:通過(guò)測(cè)量熱電偶的輸出毫伏值,,發(fā)現(xiàn)此現(xiàn)象是因?yàn)闊犭娕脊收习l(fā)生引起輸出非常大,,該熱電偶已經(jīng)損壞,。

故障處理:更換新的熱電偶。

(3)指示不準(zhǔn),、波動(dòng),、異常

①小苯脫氫爐溫度指示偏差大。

 故障檢查,、分析:根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷是接線端子接觸不良造成雙支熱電偶輸出不準(zhǔn),。用m號(hào)發(fā)生器到現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量熱電偶接線端子信號(hào),信號(hào)不準(zhǔn),,檢查發(fā)現(xiàn)接線盒的接線端子嚴(yán)重腐蝕,,接觸不良造成熱電偶輸出不準(zhǔn)。

故障處理:由于接線端子腐蝕嚴(yán)重,,無(wú)法重新接的更好,,更換此熱電偶。

②合成氨氣化爐溫度指示波動(dòng)(一次元件為B型熱偶,,帶兩層外套管),。

故障檢查、分析:分析引起故障原因有三方面:補(bǔ)償導(dǎo)線接觸不好,、溫變性能不穩(wěn)定,、一次元件損壞。經(jīng)檢查溫變合格,,補(bǔ)償導(dǎo)線沒(méi)有問(wèn)題,,在測(cè)量熱電偶輸出時(shí)發(fā)現(xiàn)毫伏值波動(dòng),說(shuō)明熱電偶外套管破損,,導(dǎo)致熱電偶氧化使熱電偶性能變壞,。

故障處理:更換熱電偶。

③某溫度檢測(cè)系統(tǒng)采用熱電偶作為檢測(cè)元件,,在一塔內(nèi)從上至下裝有一只lOm左右長(zhǎng)的熱電偶套管,,內(nèi)插多點(diǎn)熱電偶。開(kāi)車升溫過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有溫度指示異?,F(xiàn)象,,初期各測(cè)溫點(diǎn)溫度指示相應(yīng)上升,一段時(shí)間后,,下部各測(cè)溫點(diǎn)溫度仍繼續(xù)上升,,均在200℃左右,唯zui上部測(cè)溫點(diǎn)的溫度指示在100℃左右停滯,。據(jù)分析,,該點(diǎn)實(shí)際溫度肯定在130℃以上。

故障分析:zui上部測(cè)溫點(diǎn)溫度指示在100℃左右停滯,,說(shuō)明該處有水汽積聚,,其水分受熱后向上蒸發(fā),,在上部遇泠凝結(jié)成小水珠,該水珠又在套管內(nèi)落下,,如此反復(fù),,致使上部測(cè)溫點(diǎn)的指示停滯在水沸點(diǎn)(100℃)左右。產(chǎn)生此故障的原因,,是由于保護(hù)導(dǎo)管安裝前未經(jīng)處理或處理不符合要求,,套管內(nèi)氣體溫度仍較高所致。

故障處理:將該多點(diǎn)熱電偶往上提,,使上部測(cè)溫點(diǎn)高于套管頂部一定距離,其內(nèi)部的部分水汽被夾帶出套管后在外部蒸發(fā),。如水汽不多,,一般可恢復(fù)正常。否則,,需把熱電偶全部取出,,用一支細(xì)尼龍管插入導(dǎo)管底部,將干燥的氮?dú)獬淙牍軆?nèi),,使水汽逐漸地被置換出來(lái),。



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