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IS系列單級單吸離心泵介紹與原理

時間:2011/7/4閱讀:701
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IS系列單級單吸離心泵介紹與原理
發(fā)布日期:2007-8-29            瀏覽數(shù):2064
摘 要:IS系列單級單吸離心泵,,由于設(shè)計原因,離心泵所用的滾動軸承用機油潤滑,,動密封泄漏十分嚴(yán)重,,威脅設(shè)備的安全穩(wěn)定運行,筆者在幾年的工作中,,對軸承箱密封進行多次的小改小革都取得了一定的效果,。但泄漏問題沒有*解決,后經(jīng)過實踐改機油潤滑為潤滑脂潤滑,,效果良好,。

    關(guān)鍵詞:離心泵;潤滑,;密封,;振動

    離心泵滾動軸承的潤滑主要是減小磨擦功耗,降低磨損率,,同時還起到冷卻,、防塵、防銹以及吸振等作用,。搞好設(shè)備潤滑是保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn),。減少設(shè)備磨損,防止設(shè)備事故,,降低動力消耗,,延長修理周期和使用壽命的有效措施,。

    我廠焙燒爐循環(huán)水系統(tǒng)所使用的離心泵為單級單吸泵,各種技術(shù)參數(shù)如下:

    型號為IS150-125-250,,流量200m3/h,,揚 程20m,軸功率18.5kw,,轉(zhuǎn)速1450r/min,。

    這類型號的水泵滾動軸承潤滑是由30#(冬)或40#(夏)機械潤滑油潤滑。由于設(shè)計原因動密封泄漏非常嚴(yán)重,,不但造成機油大量浪費,,軸承燒壞,而且污染環(huán)境,,不利于設(shè)備的安全運行及文明生產(chǎn),。在幾年的工作中,為了解決這一問題,,多次進 行小改小革,。

    設(shè)備結(jié)構(gòu)及軸承潤滑示意圖,如圖1,。

    1,、潤滑方式改造的歷程

    1.1 毛氈密封改為單層骨架油封

    原軸承箱密封是用毛氈密封,示意如圖2,。泄漏非常嚴(yán)重,,每臺泵耗油量約為300kg/a,造成大量機油浪費,,地面上油污厚厚一層,。

    為了改變這種漏油狀況,改毛氈密封為骨架密封,,方法如下:

    ①對軸承箱的內(nèi)外端蓋進行加工,,車出一個Φ65mm,深12mm的圓孔,,適合放一個規(guī)格為45mm×60mm×12mm的骨架油封,。

    ②將毛氈取掉,把骨架油封用錘子輕輕打進去,,并正確安裝,。具體示意如圖3。

    經(jīng)過改造后,,設(shè)備運轉(zhuǎn)正常,振動位移為0.04mm左右,,軸承外測溫度為50℃左右,,每臺泵年消耗機油僅需50kg左右,。保持了泵房清潔衛(wèi)生,杜絕了由于缺油造成軸承,、軸損壞事故的發(fā)生,,使設(shè)備運行完好。

    1.2 單層骨架油封改為雙層骨架油封

    為了使泄漏量更加減少,,根據(jù)軸承箱端蓋的結(jié)構(gòu)情況,,又提出了改造方案,把軸承箱端蓋內(nèi)孔加工為Φ65mm通孔,。將單層骨架油封改為雙層骨架油封,,示意圖如圖4:

    試運行表明,這種方法對防止漏油在短期內(nèi)是非常有效的,。但連續(xù)運行6個月以后,,由于骨架油封磨損又會增大泄漏量。

    2,、骨架油封的缺陷

    將毛氈油封改為骨架油封,,使用了4a,雖然效果較好,,但是也有明顯的缺陷,。

    在實際工作中,因為骨架油封壽命較短,,需要經(jīng)常更換,,在更換骨架油封時,需要將設(shè)備全部解體,,一方面增加工人勞動強度,,另一方面在設(shè)備解體檢修過程中,有時會造成葉輪,、軸承等零件的損壞,,不符合設(shè)備經(jīng)濟管理要求,但如果不換油封,,造成泄漏,,不利于密封,也直接影響軸承壽命,??傊瑢嵺`證明:骨架油封沒有*解決這種結(jié)構(gòu)的軸承箱漏油問題,。

    3,、潤滑脂代替潤滑油

    目前,又便宜又無泄漏的密封裝置還沒有,,有的密封效果好,,但價格昂貴,,經(jīng)濟上不可行。經(jīng)過調(diào)查研究,,決定大膽試驗——用潤滑脂代替潤滑油來潤滑,。

    3.1 改造方法

    考慮到泵軸功率只有18.5kw,流量只有200m3/h,;泵轉(zhuǎn)速為1450r/min,,線速度為3.4m/s。從以上兩點看,,用潤滑脂潤滑是可行的,。

    3.2 具體方法如下

    ①把油箱內(nèi)的機油放掉,對軸承箱進行清洗,。

    ②把軸承箱兩端的端蓋及放油孔絲堵打開,,以排除箱體內(nèi)空氣。

    ③用黃油槍把鋰基脂由加油孔向軸承箱內(nèi)加注,,加到潤滑脂從兩端蓋及放油孔擠出,,視為加滿,并上緊軸承端蓋及放油孔絲堵,。用手盤車,,使?jié)櫥谙潴w內(nèi)分布均勻。

    啟動泵后,,開出口閥門,,使泵在正常情況下運行,監(jiān)視泵兩端軸承溫度及油質(zhì)情況,。用紅外線測溫儀監(jiān)測溫度,,數(shù)據(jù)如表1所示:

    表1 軸承溫度隨運行時間的變化

運行時間/h

內(nèi)側(cè)軸承溫度/℃

外側(cè)軸承溫度/℃

室溫/℃

0.17

40

41

35

0.33

42

44

35

0.50

44

47

35

0.67

47

50

35

0.83

49

53

35

1

50

54

35

2

50

54

35

10

50

53

34

240

45

50

32

720

44

49

31

    經(jīng)改造后振動位移為0.04mm左右。

    潤滑脂油質(zhì)良好,、無變化,,水泵運轉(zhuǎn)正常,從溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)和振動監(jiān)測數(shù)據(jù)可以看出,,用潤滑脂代替潤滑油是可行的,,能在同類型泵上推廣使用。

    3.3 潤滑脂潤滑效果

    潤滑脂不易泄漏,,有利于水泵軸承的潤滑,,確保水泵安全穩(wěn)定運行,大大減少加油量和加油次數(shù),。不但節(jié)油,,而且降低工人的勞動強度。具體來說:

    ①節(jié)省油費用。使用潤滑油脂每臺水泵消耗為9kg/a,,費用為63元/a,。而機油消耗量在骨架油封完好情況下4kg/月,,費用為200元/a,。每臺泵可節(jié)約137元/a,大大降低了潤滑費用,。

    ②減少檢修費用,。骨架油封平均壽命為4個月,為更換骨架油封,,每年需解體檢修3次左右,,改為鋰基脂潤滑,減少人工費,。材料費,、機械費,并避免了在檢修過程中造成設(shè)備零件的損壞,。

    ③延長了設(shè)備運行周期,。從振動。溫度等方面監(jiān)測,,使用潤滑脂密封性能好,,軸承運轉(zhuǎn)良好,延長了軸承的使用壽命,。

    ④改善了崗位環(huán)境,。

    4、結(jié)語

    總之,,用潤滑脂代替機械潤滑油,,對這種轉(zhuǎn)速低、流量不大的水泵是切實可行的,,并且有著明顯的經(jīng)濟效益,、環(huán)境效益,是使設(shè)備經(jīng)濟合理運行的一項有效措施,。

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